在鋼軋事業(yè)部煉鋼一分廠(chǎng)3號轉爐搖爐室內,操作人員盯著(zhù)電腦屏幕上的幾行數據變化,便能對加料進(jìn)程做出準確判斷,這些都得益于“渣料消耗優(yōu)化系統”的準確及時(shí)預判。
近年來(lái),永鋼集團以“兩化深度融合”為抓手,大力推廣采用“信息化+”的方式,提升現場(chǎng)操作的信息化水平。渣料消耗作為轉爐冶煉的主要指標之一,直接影響著(zhù)煉鋼生產(chǎn)成本的高低,為了控制渣料消耗,鋼軋事業(yè)部煉鋼一分廠(chǎng)上線(xiàn)了渣料消耗優(yōu)化系統,對吹煉中的加料過(guò)程進(jìn)行監控和預警。
“一直以來(lái),加料都是人員根據操作經(jīng)驗,對煉鋼情況進(jìn)行判斷的,有時(shí)會(huì )出現渣料消耗過(guò)多的情況?!变撥埵聵I(yè)部煉鋼一分廠(chǎng)煉鋼作業(yè)主管徐震說(shuō),“渣料消耗優(yōu)化系統可以及時(shí)提醒操作人員控制加料的時(shí)間與數量,既可以保證及時(shí)加料,又能夠避免加料過(guò)多或過(guò)少的狀況,有效規避了在對爐況運行過(guò)程中可能產(chǎn)生的不良情況,同時(shí)也能夠優(yōu)化生產(chǎn)成本?!?/p>
在渣料消耗優(yōu)化系統中,已經(jīng)提前設定好轉爐渣控制目標的堿度和氧化鎂區間值和目標值,吹煉開(kāi)始后,系統可以根據鐵水硅含量、廢鋼硅含量、鐵水重量、廢鋼重量,以及加入石灰、生白云石、輕燒白云石等物料的進(jìn)度,實(shí)時(shí)計算出理論上匹配的爐渣堿度和氧化鎂含量,同時(shí)自動(dòng)與設定值進(jìn)行對比,一旦出現指標不達標或超標的情況,系統就會(huì )自動(dòng)報警提醒,從而操作人員可以根據提示對渣料消耗進(jìn)行準確及時(shí)調控。渣料消耗優(yōu)化系統還可以將完成進(jìn)度值(將該爐次最后的進(jìn)度提交)、達標情況、渣料成本等數據統計到爐前報表中,并對應到爐次批號,便于后期統計和考核。
“渣料消耗優(yōu)化系統上線(xiàn)使用至今,不僅規范了員工操作,也為分廠(chǎng)節約了生產(chǎn)成本?!毙煺鹫f(shuō),經(jīng)測算,使用渣料消耗優(yōu)化系統后的噸鋼成本同比降低了5元。
除渣料消耗優(yōu)化系統外,煉鋼一分廠(chǎng)還開(kāi)發(fā)了鐵水成分異常預警系統,通過(guò)在過(guò)程監控界面增加鐵水元素含量預警,讓操作人員更加直觀(guān)地根據具體數據進(jìn)行判斷,從而注意吹煉控制或及時(shí)調整硅錳合金用量,保證生產(chǎn)運行順利?!澳壳?,煉鋼一分廠(chǎng)正在對合金加入量數據自動(dòng)采集、碳線(xiàn)數據自動(dòng)采集、爐后增加顯示屏顯示預測終點(diǎn)碳等信息化措施進(jìn)行安裝調試?!毙煺鸨硎?,煉鋼一分廠(chǎng)將根據生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際需求繼續加強信息化升級,待一系列信息化設施上線(xiàn)后,煉鋼一分廠(chǎng)的智能制造水平會(huì )更上一臺階,助力企業(yè)轉型升級。
在“兩化融合”的大背景下,鋼鐵企業(yè)的轉型升級也變得“高端”起來(lái),永鋼集團“兩化融合”大家族中,還有許多信息化和工業(yè)化深度結合的家族成員?! ?/p>