
前期,該單位265㎡燒結機因生石灰下料不穩定等因素,燒結礦堿度穩定率遠低于內控標準。為進(jìn)一步優(yōu)化燒結機熔劑使用,提升人員操作及燒結礦質(zhì)量,該單位技術(shù)人員通過(guò)對265㎡燒結機工藝及設備條件多次分析,最終確定了燒結工藝生產(chǎn)參數研究方向,并迅速組建以公司技術(shù)質(zhì)量辦、冶金學(xué)院技術(shù)人員以及燒結工序技術(shù)人員共同參與的科研小組,著(zhù)手開(kāi)展實(shí)施以《生石灰消化控制與生產(chǎn)參數關(guān)系的研究》為科研項目的攻關(guān)活動(dòng)。攻關(guān)伊始,針對不同原料及工藝條件下生產(chǎn)情況,科研組人員查閱大量文獻資料,重點(diǎn)分析、研究近年來(lái)國內外燒結礦質(zhì)量研究動(dòng)態(tài),借鑒先進(jìn)行業(yè)理論經(jīng)驗,出臺了新的研究方向以及研究范圍,實(shí)時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程跟蹤。經(jīng)過(guò)多次摸索試驗,對前期方案進(jìn)行了再討論、再完善,最終確定了生石灰成分與燒結礦質(zhì)量之間的關(guān)系、配料過(guò)程中生石灰下料穩定性研究、生石灰消化周期引起的混料加水及燒結礦質(zhì)量之間變化關(guān)系三項重點(diǎn)研究?jì)热菀约爸笜艘?,為試驗順利進(jìn)行、項目方案準確定位做足了技術(shù)支撐。
在對“生石灰消化時(shí)間”研究過(guò)程中,該單位發(fā)現消化時(shí)間與混合料溫度、粒度,燒結機流量,燒結礦粒度存在較大關(guān)聯(lián)。技術(shù)人員根據燒結機參數變化,制定不同情況下生石灰及燃料配比,并將生石灰消化時(shí)間作為現場(chǎng)表觀(guān)測定的重點(diǎn)內容,在各燒結機配料崗位予以實(shí)施,促進(jìn)燒結過(guò)程控制能力進(jìn)一步提升。同時(shí),該單位搶抓燒結機檢修時(shí)機,對原有給料機給料小倉進(jìn)行修補與調整,全力確保生灰下料穩定;各工段堅持三級管控和微調控制方式,實(shí)時(shí)清理配料電子秤皮帶架積料,固化檢修期間給料機測量?jì)x器體檢與校準修補,保證計量準確無(wú)誤,進(jìn)一步穩定提升燒結礦堿度。
截至目前,該單位燒結礦堿度穩定率逐步提升,均值達到92.50%,燒結料層、垂直燒結速度、燒結機流量等重點(diǎn)指標均得到不同程度提升,并且穩定運行,為煉鐵工序高效冶煉注入新的動(dòng)力。(彭元飛 楊梅)