當鏡頭聚焦一線(xiàn),噸鋼降本400元已不再是一個(gè)目標,而已經(jīng)成為一種具體行動(dòng),讓降耗跑出了“加速度”。
奮戰五天節省三萬(wàn)
“這不是一項容易干的活兒”,在談起給空壓站換干燥劑的外委自營(yíng)項目,通鋼公司能源事業(yè)部燃氣作業(yè)區職工臉上還刻著(zhù)“艱辛”兩個(gè)字。5天、5個(gè)人不間斷地投入到干燥劑更換工作中;7噸干燥劑、40多度的站內溫度,在一片塵霧的艱苦環(huán)境下,更換團隊無(wú)疑是在打一場(chǎng)體力與時(shí)間較量的攻堅戰,降外委費用成為他們頑強拼搏的支撐力量。
空壓站是向主體生產(chǎn)作業(yè)區轉供空壓風(fēng)的重要站所,為避免水和油混入空壓風(fēng)中,必須用干燥劑進(jìn)行干燥。干燥劑三年需更換一次,因更換環(huán)境艱苦、對體力要求較高,所以此項工作一直外委。通鋼公司噸鋼降本400元攻堅戰全面打響后,為節省外委費用,能源事業(yè)部燃氣作業(yè)區職工自發(fā)組成攻關(guān)組,承擔更換任務(wù)。24桶、每桶300斤重的新干燥劑要運上去,2臺干燥器中的舊干燥劑要摳出來(lái),參與奮戰的職工幾天在布滿(mǎn)煙氣的封閉空間,汗流浹背地奮戰著(zhù),他們漂亮地完成了攻堅任務(wù),節約外委費用3.2萬(wàn)元。
白天運行夜間補給
黎明的第一縷曙光剛剛照向鋼城大地,通鋼公司10輛新能源客車(chē)已經(jīng)整裝出發(fā),去迎接晨起上班的職工。這些被職工譽(yù)為“暖心工程”的新能源客車(chē)總是以干凈整潔的全新形象給勞累的職工帶來(lái)身心的放松和舒適??墒悄隳芟氲絾??運輸公司節能降耗的算盤(pán)已經(jīng)打到了這些新型汽車(chē)上,它們白天奔跑,晚上吸取“養分”。
看到新能源汽車(chē),我們就能想到它們是用電的?!坝糜偷钠?chē)要降油耗,用電的汽車(chē)當然就得降電耗”,這不,運輸公司的司機師傅們在新能源汽車(chē)用電上下起了真功夫。他們認真分析電價(jià)波動(dòng)規律,積極探索能源補給節支降耗新辦法,有效實(shí)施“避峰就谷”充電措施。10臺新能源客車(chē)均在晚間22點(diǎn)電價(jià)低谷時(shí)補給電能。完成充電,做好記錄,雖然增加了夜間的工作量,但能夠降電耗,職工們都愿意干。據統計,1至8月份,運輸公司10臺新能源客車(chē)節約電費開(kāi)支12萬(wàn)余元。
廢物利用變廢為寶
“真是太好了!將下線(xiàn)的設備重新利用,變廢為寶,一個(gè)月降耗可達萬(wàn)元”,通鋼公司煉鋼事業(yè)部連鑄作業(yè)區職工欣喜地算著(zhù)精細賬。
走進(jìn)煉鋼事業(yè)部連鑄作業(yè)區休息室,幾個(gè)職工正圍坐在一張方桌前,你以為他們在休息,那你錯了。他們正在利用工余時(shí)間修復噴嘴。一個(gè)個(gè)黃色的噴嘴像五號電池般大小,整齊地排列在桌子上,有一些清潔如新,這是幾個(gè)職工近一個(gè)小時(shí)的工作成果。秉承“西瓜要抱,芝麻也要撿”的理念,職工們把日常工作換下來(lái)的舊噴嘴集中起來(lái),用洗滌劑浸泡、粉刷、除銹,并用鐵絲、細釘子等工具把內部細小的堵塞物清理出來(lái),實(shí)現廢舊備件重復利用。你不要小瞧這小小的備件,每月1600余個(gè)的用量,這樣算計著(zhù)也能節省萬(wàn)余元。積小流才能聚江海,日子精打細算著(zhù)過(guò),在煉鋼事業(yè)部連鑄作業(yè)區已經(jīng)成為一種常態(tài)。
自己動(dòng)手節支降耗
節支降耗怎么干?自力更生,自己動(dòng)手,通鋼機電修造公司的職工給出了最好的答案。近日,在通鋼公司早調度會(huì )上,機電修造公司職工主動(dòng)測繪、自己動(dòng)手制作焦罐的事引起廣泛關(guān)注,迎來(lái)叫好聲一片。
焦罐是干熄焦生產(chǎn)環(huán)節的重要設備,全國能夠制作這個(gè)設備的廠(chǎng)家屈指可數,設備機電修造公司對該項設備更是知之甚少,制作可以說(shuō)是“零”經(jīng)驗。如何做、怎么辦?接到任務(wù)的機電修造公司有些猶豫,卻沒(méi)有退縮。打破慣性思維,他們有了“拼”一次的沖勁。
召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,成立專(zhuān)項小組,組織測繪、工藝研討、材料備件準備和生產(chǎn)協(xié)調等方面的工作,一系列工作有序展開(kāi),但現場(chǎng)無(wú)備用焦罐成為測繪難啃的“硬骨頭”。與生產(chǎn)同步,間斷對在線(xiàn)紅熱焦罐進(jìn)行測量,技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多日奮戰,共完成裝配圖12張,單件圖紙64張,測繪工作漂亮完成。
敢于嘗試,才能有所突破。校核尺寸、備件利舊、組織襯板,研討制作方案和工藝,機電修造公司正集中全力推進(jìn)研發(fā)進(jìn)程,力求打破技術(shù)壁壘,實(shí)現制作任務(wù)。據悉,此項制作按期完成,可節省購置費用近40萬(wàn)元。