“再利用”
余熱“再利用”解決大問(wèn)題,針對生產(chǎn)過(guò)程中烤包器滅火存在的烘烤風(fēng)險等問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)轉爐作業(yè)區鋼包區域負責人組織技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘察梳理烘烤過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)和難以提升效率等問(wèn)題,提出用下線(xiàn)鋼包余熱對新鋼包蓋進(jìn)行烘烤,始終保證包蓋在紅包上進(jìn)行烘烤,成功解決了鋼包區域位置有限、煤氣消耗量較大、熱量浪費等問(wèn)題,試用后年創(chuàng )效12.7萬(wàn)元。
“改造”
轉爐新區鋼包車(chē)“改造”,針對轉爐在線(xiàn)使用鋼包車(chē)在出鋼操作過(guò)程中渣盤(pán)深度不夠,極易造成大爐口下渣電纜及底吹管燒壞影響生產(chǎn)等問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)轉爐作業(yè)區組織區域負責人、技術(shù)員經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘查討論研究,對現有鋼包車(chē)重新進(jìn)行設計改造,將原放盤(pán)處改造成渣罐,不僅能增加電纜及底吹管的使用壽命及生產(chǎn)影響,同時(shí)為轉爐溜渣操作工藝的探索提供設備保障,進(jìn)一步挖掘新區系統潛能優(yōu)勢,為實(shí)現轉爐“兩大三小”生產(chǎn)組織模式創(chuàng )造條件
“設計”
創(chuàng )新“設計”補爐料倉,煉鋼廠(chǎng)轉爐作業(yè)區鉗工班針對轉爐噴補使用生鐵塊噴補成本消耗大,且噴補準備工作復雜易影響生產(chǎn)問(wèn)題,組織人員現場(chǎng)勘查,結合生產(chǎn)實(shí)際分析對比成本,最終決定在1#轉爐西側設計石子料倉代替原有采用生鐵塊補爐,并在石子料倉下方加裝設計振動(dòng)給料機,代替人工放料。此舉不僅大大減少了補爐時(shí)天車(chē)、叉車(chē)時(shí)間占用,為兌鐵加廢鋼爭取了生產(chǎn)時(shí)間5分鐘,同時(shí)減少了補爐成本消耗8400元。
“自制”
自制“鋼絲繩自動(dòng)插編機”創(chuàng )效益。針對作業(yè)區電葫蘆及吊運物品需用編制鋼絲繩,人員插編效率低、消耗大等問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)轉爐作業(yè)區管理人員組織鉗二班人員,從人員插繩難點(diǎn)處和編織技巧處著(zhù)手,利用廠(chǎng)區置換下的舊液壓缸及槽鋼邊角料,經(jīng)過(guò)多次修改、優(yōu)化設計后,自制鋼絲繩自動(dòng)插編機,上線(xiàn)使用后不僅緩解了區域對鋼絲繩的剛性需求,使作業(yè)效率提高到80%,而且年可創(chuàng )造效益約4余萬(wàn)元。