抓制度建設,抓責任落實(shí),為質(zhì)量目標的順利完成創(chuàng )造了良好的先決條件。
為了確保質(zhì)量目標達到預期目標,2019年以來(lái),煉鋼廠(chǎng)先后修訂完善了《工藝質(zhì)量管理制度及考核規定》《煉鋼廠(chǎng)崗位操作規程》《煉鋼廠(chǎng)崗位操作規程》《鋼坯一次檢驗合格率考核規定》,新增了《轉爐操作分析會(huì )管理規定》,調整并加大了相關(guān)管理人員、關(guān)鍵崗位操作人員、技術(shù)人員的質(zhì)量指標考核力度。此外,通過(guò)完善制度,進(jìn)一步夯實(shí)了相關(guān)管理人員質(zhì)量責任,極大地激發(fā)了管理人員和操作人員提升質(zhì)量目標的積極性和主動(dòng)性。
抓源頭控制、抓細節管理,確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
2019年,煉鋼廠(chǎng)進(jìn)一步加大了對石灰、合金、廢鋼和各種輔料的檢查和控制力度。對生過(guò)燒和含沫量超標的石灰,嚴格按照規定進(jìn)行扣減,督促供貨廠(chǎng)家提升石灰質(zhì)量;對外購廢鋼車(chē)車(chē)檢驗,對外形異常廢鋼及時(shí)取樣分析成分,確保原料質(zhì)量合格、穩定。與此同時(shí),煉鋼廠(chǎng)還嚴抓細節管理,將出鋼口維護、槍位測量、出鋼下渣、鋼水取樣、吹氬時(shí)間、保護澆注等操作細節全部納入監督范圍,加大度工藝違規的處罰力度,使影響鋼坯質(zhì)量的因素全部得到有效控制。
積極預防,提前控制,將質(zhì)量問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。
為了杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生,2019年,煉鋼廠(chǎng)進(jìn)一步改進(jìn)了質(zhì)量管理方法,將化學(xué)成分處于標準規定范圍上下限臨界值的爐次,按照內部質(zhì)量事故管理,組織事故分析會(huì )分析原因,采取糾正預防措施并對責任人進(jìn)行考核。對P、S符合國標但含量為0.041%-0.045%的爐次鋼坯,在每爐鋼坯上取3個(gè)試樣進(jìn)行抽樣復檢,如果有一個(gè)試樣成分不合格,將對全爐鋼坯進(jìn)行取樣復檢,復檢不合格的按廢品考核,此條措施的推行,收窄了鋼水成分控制范圍,有效將質(zhì)量問(wèn)題消除在了萌芽狀態(tài)。