金點(diǎn)子1:進(jìn)口喇叭口改造
棒材一線(xiàn)原精軋14、16架進(jìn)口喇叭口模式為底板打孔螺栓緊固模式,在換輥時(shí)需將喇叭口拆卸下來(lái),易造成誤機。針對此問(wèn)題,技術(shù)人員決定將螺栓固定式改造為旋轉插銷(xiāo)式,即利用16mm鋼板制作旋轉裝置,將喇叭口一邊與旋轉裝置焊接在一起,固定在活套上,另一邊焊接插銷(xiāo)板,利用銷(xiāo)子將喇叭口固定在活套上,若在換輥時(shí)將銷(xiāo)子拔掉,將喇叭口旋轉出來(lái),就可以防止喇叭口阻礙軋機吊出。經(jīng)改造后上線(xiàn)試用效果良好,可以節約換輥時(shí)間,提高軋制節奏,年可創(chuàng )效8.4萬(wàn)元。
金點(diǎn)子2:長(cháng)跑槽冷卻水管改造
棒一中軋后跑槽為廢舊鋼坯制作,在軋制過(guò)程中,跑槽受熱后容易變形,原冷卻水工藝為兩根6分焊管?chē)娚湓谂懿劾?,跑槽冷卻不均勻,若長(cháng)時(shí)間軋制跑槽兩端極易翹起變形,產(chǎn)生廢鋼?,F利用三根Φ40×9m焊管制作冷卻水管,冷卻水管工藝分布為跑槽兩側和跑槽內冷卻,這樣就能從多角度對跑槽進(jìn)行冷卻,可以達到跑槽冷卻的目的,年可創(chuàng )效6萬(wàn)元。
金點(diǎn)子3:軋機入口改造
棒一在軋制Φ28、Φ32規格時(shí),因軋制工藝由原先的11架、12架軋制改造為現在的13架、14架軋制,改造后13架軋機進(jìn)口導衛由于與前邊跑槽距離大,造成軋件不易進(jìn)入13架,從而導致入口處堆鋼,現利用10mm鋼板制作一個(gè)喇叭口將13架入口導衛與前跑槽連接,利用喇叭口將軋件順利導入軋機進(jìn)行軋制,上線(xiàn)試用2個(gè)月效果良好,此項金點(diǎn)子年可創(chuàng )效3.6萬(wàn)元。