本報訊 “今年初以來(lái),華菱湘鋼日均自發(fā)電量穩步提升,3月份達1010萬(wàn)千瓦時(shí),最高日自發(fā)電量達1068萬(wàn)千瓦時(shí),多次打破歷史紀錄,每天能夠節省外購電費560萬(wàn)元左右,帶來(lái)了良好的經(jīng)濟效益和節能環(huán)保效果?!?月22日,華菱湘鋼能源管理首席工程師吳畏總結自發(fā)電量工作時(shí)說(shuō)。
吳畏認為,該公司自發(fā)電量之所以能保持高水平運行,主要得益于高水平設備保障、系統挖潛創(chuàng )效,以及采取的節能環(huán)保系列措施初見(jiàn)成效。截至4月份,該公司135兆瓦發(fā)電機組已經(jīng)連續穩定運行17個(gè)月以上,發(fā)電系統保持了長(cháng)周期穩定運行。該公司能源環(huán)保部門(mén)和生產(chǎn)系統聯(lián)合實(shí)施的《降低爐窯煤氣消耗提升自發(fā)電量》項目取得新突破,通過(guò)采取的系統降低熱損失等措施,助力企業(yè)自發(fā)電量穩步提升。
“發(fā)電系統的長(cháng)周期穩定運行是日均自發(fā)電量穩步提升的基礎?!眳俏分赋?,公司135兆瓦大型發(fā)電機組長(cháng)周期穩定運行,反映出企業(yè)自發(fā)電系統在設備管理、操作、維護等方面均高水平運行。
吳畏介紹:“今年初以來(lái),公司把《降低爐窯煤氣消耗提升自發(fā)電量》項目作為挖潛增效攻關(guān)重點(diǎn),加強對高爐、焦化等工序的煤氣燃燒情況督查,提高煤氣利用效率;增加供應軋鋼系統煤氣的熱值,提升加熱效率,實(shí)現噸材煤氣消耗降低10%左右;增加加熱爐等煤氣使用設施、設備重點(diǎn)部位的溫度監測頻次,及時(shí)整改散熱點(diǎn),減少熱損失。此外,高爐生產(chǎn)工藝的調整帶來(lái)高爐煤氣熱值的提高,增加了煤氣的回收利用量?!?/span>
“采取的煤氣回收、熱損失降低等措施有效提升了自發(fā)電量,企業(yè)收獲的不僅是真金白銀,還有良好的節能環(huán)保效應?!眳俏氛f(shuō),公司通過(guò)構建以135兆瓦發(fā)電機組為中心的能源平衡快速響應體系,能源利用效率不斷提升,每年可減少外購電費20億元左右。機組每年可消納高爐生產(chǎn)廢氣量達55億立方米以上,實(shí)現了高爐煤氣的近零排放,這相當于每年減少廢氣排放15億立方米、減少二氧化碳排放30余萬(wàn)噸、減少二氧化硫排放1200噸、減少氮氧化物排放1000噸。(王班勇)
《中國冶金報》(2021年5月25日 28版二十八版)