本報訊(特約通訊員陳立新 通訊員王中 東涂)與去年同期相比,今年1~4月份,中國寶武集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司特軋廠(chǎng)板材作業(yè)區寬板工序能耗下降16.2%,加熱爐煤氣耗下降0.17焦耳/噸,電耗下降1.6千瓦時(shí)/噸,所有能介指標全面下降,工序能耗指標連續5個(gè)月在全國65家同行中排名第一。
該板材作業(yè)區對每個(gè)品種規格能源消耗建立了基準值管理,根據品種規格、溫度等入爐條件,不斷提高能源消耗計劃值的精度,同時(shí)檢查、評價(jià)對生產(chǎn)指標的控制水平。該板材作業(yè)區在分析煤氣消耗、電耗指標時(shí),根據基準值標準,剔除了熱裝溫度等外部因素影響。
該板材作業(yè)區精細化管理意識強,對每一盞燈、每一個(gè)閥門(mén)由哪個(gè)班負責,都有責任明細表;發(fā)生停機時(shí)及時(shí)停能源介質(zhì)的意識強,設備因某種原因停止運行后,為避免能源介質(zhì)(水、電、壓縮空氣等)浪費,需及時(shí)關(guān)閉或調小能源介質(zhì)的開(kāi)關(guān)、閥門(mén)。幾年前,精細化管理剛開(kāi)始在板材作業(yè)區推行時(shí),有人不理解,認為沒(méi)必要管這么細?,F在,該板材作業(yè)區通過(guò)持續精細化管理,能源消耗持續下降,員工收入得到提高,精細化管理得到廣泛認可。該特軋廠(chǎng)正將板材作業(yè)區經(jīng)驗推廣到各作業(yè)區,形成精細降本文化氛圍。
該板材作業(yè)區梳理了板材生產(chǎn)每分鐘能源消耗,強化生產(chǎn)節奏控制,想辦法縮短待軋時(shí)間,上一塊板軋完到下一塊板開(kāi)軋的間隔時(shí)間已經(jīng)控制到0.4分鐘以?xún)?。他們還強化待溫待軋或出現故障停機時(shí)間控制,提高生產(chǎn)效率。
該板材作業(yè)區非常重視節能降耗方面的小改小革,通過(guò)加大除磷泵組能力,實(shí)現單臺供水,平均生產(chǎn)每噸寬板鋼材可節約2度電,每年可節約100萬(wàn)元成本。
《中國冶金報》(2019年06月06日 08版八版)