轉爐蒸汽泵是保障煉鋼生產(chǎn)穩定順行中的重要設備,由于長(cháng)期處于高溫環(huán)境,加之使用頻繁,蒸汽泵容易出現磨損和損傷。蒸汽泵受損后現有兩種處理方式:一是更換新備件;二是由設備維檢員工進(jìn)行修復,但是受制場(chǎng)地、技術(shù)、加工條件等各種因素限制,蒸汽泵修復后的使用效果并不理想。
設備管理部積極踐行“每一分錢(qián)都要較真、每一分鐘都不耽擱、每一個(gè)人都要擔當”理念,聚焦價(jià)值創(chuàng )造,充分發(fā)揮職能業(yè)務(wù)部門(mén)的優(yōu)勢,積極承擔起蒸汽泵修復的業(yè)務(wù)。面對無(wú)部件圖、裝配圖等困難,公司備修基地積極行動(dòng),開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。
經(jīng)過(guò)反復研究和試驗后,攻關(guān)團隊采用精密冷焊技術(shù)對主軸進(jìn)行堆焊,避免普通堆焊導致主軸應力集中,影響強度。在主軸加工過(guò)程中,先利用普通車(chē)床粗車(chē)成型,再上數控車(chē)床精車(chē)加研磨確保加工精度,對加工后的主軸進(jìn)行探傷檢測,避免主軸內部裂紋影響使用壽命。
蒸汽泵整體裝配過(guò)程中,制定了嚴格的裝配標準,嚴控軸承、葉輪、密封等關(guān)鍵部件的裝配精度和質(zhì)量,確保裝配過(guò)程中不會(huì )出現任何疏漏。經(jīng)過(guò)無(wú)數次的攻堅克難,攻關(guān)團隊成功完成了3臺轉爐蒸汽泵的修復工作。經(jīng)過(guò)測試和試用,修復后蒸汽泵的性能完全達到預期目標,可節約備件采購費21萬(wàn)元。
此次煉鋼轉爐蒸汽泵修復技術(shù)的突破,檢驗了該公司備修基地自主創(chuàng )新能力。接下來(lái),設備管理部將持續深入開(kāi)展備件在廠(chǎng)內的自主修復業(yè)務(wù),竭盡所能降低設備維修費用,以實(shí)際行動(dòng)助力公司打贏(yíng)生存保衛戰。(李長(cháng)圣、黎長(cháng)友)