鄂城鋼鐵公司煉鐵廠(chǎng)全體干部職工認真踐行“三個(gè)一”理念,積極開(kāi)展降低能耗的攻關(guān)和成本控制,實(shí)現節能降耗和經(jīng)濟效益雙提升。
最近,煉鐵廠(chǎng)能源環(huán)保室主任師陳雄波給筆者算了一筆賬:今年以來(lái)高爐氮氣消耗降幅較大,相當于同比降低鐵成本6元/噸以上,如果順利保持,年可降成本近3000萬(wàn)元。
真是不算不知道,一算嚇一跳。
?2024年是鄂城鋼鐵公司極致能效年。目前,煉鐵廠(chǎng)雖然能效工作進(jìn)步明顯,但離達標桿還有差距,致力于通過(guò)加強各工序的工藝紀律監督等措施來(lái)力求突破。氮氣消耗就是其中一項。
氮氣消耗與生產(chǎn)成本密切相關(guān),如何在保障高爐穩定高效生產(chǎn)的同時(shí),降低氮氣消耗節約成本呢?
“我們借助今年2號高爐大修后的‘紅利’,本著(zhù)‘一切成本皆可降’理念,精打細算‘過(guò)日子’,采取了‘三優(yōu)’操作法……”。2號高爐車(chē)間主任李利解釋道?!斑@個(gè)‘三優(yōu)化’,其實(shí)也不復雜,就是優(yōu)化高爐各氮氣使用點(diǎn),切除無(wú)效用能點(diǎn);維修更換破損的氮氣連接管道及接頭,避免氮氣浪費;優(yōu)化工藝操作參數,做到精準用氮?!?/p>
隨著(zhù)2號高爐氮氣消耗數據唰唰下降,煉鐵廠(chǎng)隨即結合爐前現場(chǎng)設備和生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)一步優(yōu)化操作工藝,拓展操作經(jīng)驗。同時(shí),與行業(yè)先進(jìn)對標,改進(jìn)齒輪箱新設備,減少氮氣用量;改善噴吹煤粉粒度,使噴吹煤補氣量減少200m3/h。
據統計,2024年截至目前,高爐氮氣累計單耗環(huán)比上年下降15.52m3/t,相當于降低鐵成本6.21元/噸。
“下步,我們將繼續加強對工序能耗及成本影響較大指標的管控力度,統籌推進(jìn)工藝節能、設備節能,讓降本增效工作走深走實(shí),不斷提升鐵成本競爭力?!睙掕F廠(chǎng)能源環(huán)保室負責人堅定地說(shuō)。(晏芳)