廣東韶鋼松山股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)韶鋼)煉鐵廠(chǎng)高爐運轉作業(yè)區環(huán)保運轉班立足實(shí)際,深挖潛能,努力減少氮氣損耗,每月降成本6萬(wàn)余元。
由于8號高爐布袋除塵氮氣管道多處腐蝕、反吹閥膜片受損引起氮氣內漏、反吹系統脈沖先導閥故障,造成反吹閥無(wú)法關(guān)閉,氮氣閥門(mén)及用氣點(diǎn)存在跑冒滴漏現象,氮氣使用量提高5.5%,從而增加了氮氣使用成本。高爐運轉作業(yè)區組織環(huán)保運轉班對8號高爐布袋除塵氮氣使用量進(jìn)行專(zhuān)項改善。環(huán)保運轉班使命必達,首先對氮氣管道腐蝕點(diǎn)進(jìn)行除銹刷漆、對反吹閥膜片和反吹系統脈沖先導閥檢查更換、對氮氣閥門(mén)以及用氣點(diǎn)漏氣孔進(jìn)行封堵或補焊整治,最后結合除塵操作崗位規程把8號高爐布袋除塵箱體反吹操作由原來(lái)的定時(shí)自動(dòng)反吹每3小時(shí)反吹1次整改為定壓差反吹,當箱體壓差大于6kPa時(shí)再進(jìn)行手動(dòng)反吹1次即8小時(shí)反吹1次,達到減少氮氣流量損耗的目的。
該作業(yè)區結合《崗位規程(生產(chǎn)方)》(煤氣除塵集控篇)箱體反吹操作優(yōu)化后對布袋操作人員進(jìn)行崗位技能操作培訓,提升員工崗位操作技能。班長(cháng)定期檢查員工崗位操作熟悉程度,管理、技術(shù)人員不定時(shí)進(jìn)行標準化作業(yè)檢查,對不規范的操作進(jìn)行培訓輔導。
通過(guò)采取以上措施,經(jīng)過(guò)一周的專(zhuān)項改善,8號高爐布袋除塵氮氣使用量由原來(lái)889m3/h降低到843m3/h,節約氮氣量46m3/h,節省氮氣成本220元/天,月降成本6萬(wàn)余元,改善效果明顯。
據悉,該作業(yè)區還將氮氣優(yōu)化使用管理規定寫(xiě)入崗位規程,并推廣到6、7號爐布袋除塵使用。 (黃冬芬)