本報訊 截至4月中旬,中國寶武新鋼集團煉鐵事業(yè)部通過(guò)產(chǎn)線(xiàn)改善攻關(guān),3條精益產(chǎn)線(xiàn)釋放出巨大潛能:2500立方米高爐作業(yè)區高爐綜合焦比與挑戰目標相比低4.3千克/噸鐵;化產(chǎn)作業(yè)區粗苯產(chǎn)量平均日產(chǎn)突破100噸關(guān)口;三燒作業(yè)區的轉鼓強度指標達到79.57%,3條產(chǎn)線(xiàn)均達到去年以來(lái)歷史最好水平,創(chuàng )建成效得到了創(chuàng )建機構與公司職能部門(mén)的肯定。
今年初以來(lái),新鋼煉鐵事業(yè)部大力開(kāi)展精益產(chǎn)線(xiàn)創(chuàng )建活動(dòng),把創(chuàng )建作為提高效益效率和降低成本的有效措施,在部屬20個(gè)作業(yè)區有的放矢推進(jìn)現場(chǎng)精益、設備精益、生產(chǎn)精益、品質(zhì)精益,并精心打造6條核心精益產(chǎn)線(xiàn)和7條關(guān)鍵精益產(chǎn)線(xiàn)。該部圍繞工作重點(diǎn),成立創(chuàng )建工作組,制訂創(chuàng )建方案,明確職責和責任人,明確精益產(chǎn)線(xiàn)創(chuàng )建名稱(chēng);邀請創(chuàng )建機構專(zhuān)業(yè)老師到產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)現場(chǎng)進(jìn)行專(zhuān)項輔導,并加大對13條精益產(chǎn)線(xiàn)的宣傳力度,讓精益產(chǎn)線(xiàn)理念貫徹落實(shí)到每個(gè)員工的實(shí)際工作當中;圍繞精益產(chǎn)線(xiàn)創(chuàng )建中的重點(diǎn)、難點(diǎn),積極展開(kāi)產(chǎn)線(xiàn)改善攻關(guān),要求各作業(yè)區對標找差,與歷史最好水平、同行先進(jìn)水平相比,制訂趕超計劃與精益改善措施,想方設法提高設備作業(yè)率,減少各類(lèi)故障、改進(jìn)工藝流程、提升產(chǎn)品質(zhì)量,完善降本增效措施,實(shí)現優(yōu)質(zhì)鐵水、優(yōu)質(zhì)成本、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的目標。
在推進(jìn)精益產(chǎn)線(xiàn)創(chuàng )建過(guò)程中,新鋼煉鐵事業(yè)部2500立方米作業(yè)區、三燒作業(yè)區、化產(chǎn)作業(yè)區等產(chǎn)線(xiàn)全線(xiàn)突擊,在困難和挑戰面前,表現出不服輸的拼勁、打不垮的韌勁,找準切入點(diǎn),開(kāi)展科技攻關(guān)。
該部2500立方米高爐作業(yè)區以低碳、低消耗、低排放為目標,開(kāi)展了降低綜合焦比、降低煉鐵成本課題攻關(guān),從原料、設備和操作入手,重點(diǎn)加強燒結礦質(zhì)量管理,確保槽下篩分,減少入爐粉末,強化上下道工序溝通,根據原燃料質(zhì)量變化,優(yōu)化操作流程,提高煤氣利用率,使高爐綜合焦比在3月份達到了478.3千克/噸鐵,比挑戰目標還要低4.3千克/噸鐵。
該部三燒作業(yè)區針對“員工操作技能參差不齊,鈣質(zhì)生石灰活性度不穩定、焦粉中固定碳含量波動(dòng)、機頭除塵卸灰閥漏風(fēng)”等影響產(chǎn)線(xiàn)轉鼓強度的因素,采取強有力的措施:嚴格執行生產(chǎn)操作標準化作業(yè)卡;密切跟蹤鈣質(zhì)生石灰活性度;減少配碳波動(dòng);加強設備點(diǎn)巡檢,跟蹤煙氣入口氧氣含量,及時(shí)判斷漏風(fēng)部位并封堵,從而確保了產(chǎn)線(xiàn)轉鼓強度穩步提高。
過(guò)去,該部化產(chǎn)作業(yè)區粗苯產(chǎn)線(xiàn)粗苯產(chǎn)量偏低,嚴重影響企業(yè)的效益。為提高粗苯產(chǎn)量、多創(chuàng )效益,該部化產(chǎn)作業(yè)區一是提高蒸汽壓力,二是減少和杜絕煤氣凈化系統蒸汽的跑冒滴漏,三是開(kāi)展執行標準化作業(yè)培訓,四是針對洗苯面積不夠,增開(kāi)洗苯塔,從而使化產(chǎn)這條產(chǎn)線(xiàn)粗苯日均產(chǎn)量突破目標102噸,3月份達到105噸。
截至目前,在新鋼煉鐵事業(yè)部已啟動(dòng)82項專(zhuān)題改善中,已有30項專(zhuān)題改善取得成效,改善率達到36.58%。 (甘志鴻 萬(wàn)新東)
《中國冶金報》(2023年05月09日 02版二版)