2022年12月,寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)一工序轉爐冶煉噸鋼氧氣消耗降到48.5立方米/噸鋼,創(chuàng )全年月度最低,月降本112.19萬(wàn)元。
為降低煉鋼氧耗,煉鋼廠(chǎng)一煉鋼作業(yè)區從轉爐一次拉碳命中率提升入手,通過(guò)各班班后操業(yè)會(huì )、技術(shù)人員每周開(kāi)展的專(zhuān)項冶煉操作培訓、管理技術(shù)人員的每天現場(chǎng)跟蹤指導和事后復查操作記錄等措施,把影響一次拉碳操作因素和參數控制范圍,逐一向各班組傳達、培訓并落實(shí)有效措施,使得班組控制水平不斷提高。同時(shí),通過(guò)落實(shí)精準控制裝入量制度,提供每一包鐵水的精準溫度和成分;精細計算熱平衡控制,適時(shí)根據條件的變化而變化,及時(shí)調整裝入量以及冶煉過(guò)程中配料,使得在冶煉中后期,鋼水的成分和溫度控制在一個(gè)較窄的范圍,提高終點(diǎn)控制的準確性與穩定性;控制好冶煉過(guò)程,減少爐口結渣,從而減少刷爐口次數。
12月,煉鋼廠(chǎng)一工序轉爐一次拉碳命中率從41%提高到75%,刷爐口次數降低50%,有效降低了煉鋼氧耗,促進(jìn)了生產(chǎn)成本降低。(黃寶華)