本報訊 今年初以來(lái),該公司紀委針對轉底爐生產(chǎn)脫鋅率低的狀況,積極主動(dòng)融入生產(chǎn)開(kāi)展監督,不僅提高了金屬化球團的品質(zhì),為煉鋼生產(chǎn)降低了成本,也提高了次氧化鋅的產(chǎn)量和質(zhì)量,獲得了較好的效益。9月份,江西新鋼環(huán)??萍加邢薰镜霓D底爐脫鋅率達到85%,比今年1月份提高了15%。
今年初,面對轉底爐生產(chǎn)脫鋅率只有70%,遠低于國內同行業(yè)先進(jìn)水平的局面,新鋼環(huán)科紀委深入塵泥作業(yè)區一線(xiàn),了解掌握轉底爐生產(chǎn)脫鋅率低的原因,并和作業(yè)區技術(shù)人員積極探討提高脫鋅率的措施,結合創(chuàng )建精益產(chǎn)線(xiàn),從加強員工技能培訓、改進(jìn)工藝、強化現場(chǎng)管理等方面提出了監督意見(jiàn)。
新鋼環(huán)科塵泥作業(yè)區根據監督意見(jiàn),扎實(shí)開(kāi)展提高脫鋅率工作。該作業(yè)區先后完善制訂了《崗位作業(yè)指導書(shū)》《關(guān)鍵過(guò)程控制》《設備維護標準》《崗位技能矩陣圖》等12大類(lèi)基礎管理手冊、圖冊,員工編制審定單點(diǎn)課56篇,覆蓋產(chǎn)線(xiàn)所有崗位,并在培訓方面一點(diǎn)一滴穩步推進(jìn)操作的標準化和規范化,穩步提高員工操作技能。此外,該作業(yè)區積極改進(jìn)改善工藝,優(yōu)化原料配比結構,提高生球含碳率,控制混合料含水率,調整黏結劑用量,穩定生球成球率;調整烘干系統參數,根據生產(chǎn)狀況及時(shí)調整鏈篦機運行速度及煙氣溫度,控制入爐料含水率≤1%,穩定入爐料跌落強度;提高轉底爐溫度,把轉底爐主還原區溫度提高約20攝氏度,進(jìn)一步提升還原反應效率。同時(shí),該作業(yè)區加強現場(chǎng)管理,定期清理煙氣系統,提升氧化鋅收集效率,穩定轉底爐爐內氛圍,并于每周召開(kāi)脫鋅率攻關(guān)會(huì ),對一周的脫鋅率情況進(jìn)行總結分析,針對存在的問(wèn)題研究解決辦法。 (劉衛萍)
《中國冶金報》(2023年10月11日 04版四版)