近期,邢臺鋼鐵有限責任公司對熱電鍋爐,實(shí)施系統脫硫工藝優(yōu)化改造,不僅使脫硫劑使用量更加精準;同時(shí),降低磨機聯(lián)鎖啟機頻次,保證了數據穩定準確;還嚴格確保了脫硫環(huán)保設備穩定順行??芍^“一舉三得”,項目實(shí)施效果顯著(zhù)。
據了解,在熱電鍋爐脫硫反應器內,脫硫劑與反應器內煙氣混合反應,可脫除煙氣中的SO2,保障鍋爐煙氣排放數據指標合格。而在實(shí)際運行中,脫硫劑占到熱電發(fā)電系統運行物料成本的60%左右。為體現工藝優(yōu)化成果,邢鋼動(dòng)力廠(chǎng)熱電車(chē)間組織技術(shù)人員對脫硫系統工藝運行情況進(jìn)行分析,梳理查找出系統運行反吹、脫硫劑反應、數據測量、磨機參數設置等多項問(wèn)題。并最終制定出具體可行的系統全面優(yōu)化改造方案,把按固定時(shí)間反吹,改為按布袋壓差上限控制反吹次數,并將布袋同時(shí)反吹改為逐組吹掃,既確保布袋壓差正常,又保證脫硫劑有充分的反應時(shí)間,避免出現藥劑浪費現象。
在項目?jì)?yōu)化的過(guò)程中,動(dòng)力廠(chǎng)還漂亮地打出四套“組合拳”。即:組織儀表人員對磨機數據計量表計檢查校準,降低磨機聯(lián)鎖啟機頻次,消除數據突跳現象,保證數據穩定準確;通過(guò)反復試驗,重新設定脫硫磨機最小運行頻率,確保在煙氣排放指標合格的情況下,使磨機脫硫劑給料量更加精準;通過(guò)每天反頂操作,向料倉反吹氮氣,將未完全反應的脫硫劑吹回,重新附著(zhù)在布袋上繼續反應;通過(guò)對脫硫磨機計量數據和變頻程序調整,保障了脫硫環(huán)保設備穩定運行。