作為國內專(zhuān)業(yè)化特鋼線(xiàn)材生產(chǎn)企業(yè),邢臺鋼鐵有限責任公司聚焦卓越目標,全員灌輸創(chuàng )新驅動(dòng)理念,堅持高質(zhì)量發(fā)展之路。公司自2017年導入精益六西格瑪管理以來(lái),強力推進(jìn)“降本增效調結構,轉型升級促發(fā)展”,先后成立了30個(gè)精益改善項目組,在鐵、鋼、材、能源、物流等領(lǐng)域,深入挖掘質(zhì)量、成本、效率三大關(guān)鍵要素潛力,改善成果遍地開(kāi)花。
在煉鋼廠(chǎng)脫硫車(chē)間,因環(huán)境溫度高、粉塵多,脫硫噴槍夾持器與滑軌之間卻往往因為摩擦,在運行中易出現卡阻異常,除無(wú)形當中每年增加43752元費用,造成設備故障頻繁發(fā)生,嚴重影響脫硫工藝及生產(chǎn)秩序外,還會(huì )臨時(shí)加大維護人員的勞動(dòng)強度。煉鋼廠(chǎng)組織脫硫操作人員會(huì )同冶煉維修車(chē)間,結合現場(chǎng)情況制定出了改善方案,在不影響噴槍升降運行的情況下,在滑軌的內側安裝定合適尺寸鋼板滑條,替代原滑軌軌道,有效保障了其機械性能并能延長(cháng)在線(xiàn)使用壽命6個(gè)月,經(jīng)濟效益可觀(guān)。
在線(xiàn)材廠(chǎng),為降低油脂消耗,維修車(chē)間成立了降低油脂消耗公關(guān)項目組,通過(guò)增加點(diǎn)檢頻率,做到了問(wèn)題及時(shí)發(fā)現及時(shí)解決。同時(shí)還橫向加強了與準備車(chē)間、精品車(chē)間的有效溝通,通過(guò)快插板改造等改進(jìn)工作,進(jìn)一步降低漏油風(fēng)險。今年8-10月份,月均僅消耗1桶液壓油,相比往常降低油耗近8桶。
在動(dòng)力廠(chǎng),機械車(chē)間有針對性地組織各維修班組開(kāi)展修舊利廢。汽輪機維修班對熱電區域各類(lèi)故障水泵進(jìn)行拆解、拼裝;鍋爐維修班將各類(lèi)閥門(mén)進(jìn)行回收、拆解、拼裝、調試;風(fēng)機維修班把各類(lèi)風(fēng)機損壞的軸瓦回收,采取錫底涂抹、烏金熔焊打磨等修復措施。從今年8月以來(lái),累計節省備件費用7萬(wàn)余元。
此外,邢鋼在質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)攻關(guān)、流程優(yōu)化、效率提升等的同時(shí),還不斷挖掘精益六西格瑪知識價(jià)值。目前,已先后組織開(kāi)展了三期精益六西格瑪黑帶培訓,共計140余名項目核心人員順利結業(yè)并得到黑帶認證,他們在識別、發(fā)起、領(lǐng)導和參與精益改善過(guò)程中,起到了不可或缺的中堅力量。