本報通訊員 肖紅琴
125/32噸行吊駕駛室外安裝通行走臺、研發(fā)輪胎清洗池淤泥自動(dòng)沖洗控制系統、新扒渣夜間場(chǎng)地照明改燈塔方式集中照明、125/32噸行吊駕駛室加裝隔熱防護、鋼渣線(xiàn)皮帶機改造……今年初以來(lái),攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司職工充分發(fā)揮聰明才智,開(kāi)展一系列項目攻關(guān),巧妙破解企業(yè)降本增效難題,實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本同比下降約18%。
“決不在降本工作中掉鏈子”是該公司的口號。該公司二車(chē)間電工技師劉光猛針對輪胎清洗池控制設計缺陷,自主研發(fā)了一套淤泥自動(dòng)沖洗控制系統。他在蓄水池安裝了自動(dòng)注水系統,實(shí)施PLC(即可編程邏輯控制器)自動(dòng)控制,在每一個(gè)污水導流槽中安裝一個(gè)噴頭,定時(shí)輪流自動(dòng)沖洗。這一研發(fā)成果不僅提高了設備自動(dòng)化水平,避免了輪胎清洗設備因堵塞造成污水四溢的問(wèn)題,而且為企業(yè)節約了因清理污水導流槽而產(chǎn)生的設備和人工成本8.7萬(wàn)元,提高了經(jīng)濟效益。此外,劉光猛在新扒渣區域安裝15米高燈塔,將新扒渣區域夜間場(chǎng)地傳統照明方式改為燈塔集中照明,在燈塔頂部安裝LED泛光燈,燈光開(kāi)啟采用時(shí)控加遙控的雙重控制,原來(lái)需要8盞燈的亮度,現在只需要4盞,極大地提高了燈具使用效率,每年可節約電費5700元。
此外,隨著(zhù)巴關(guān)河二車(chē)間新翻渣廠(chǎng)房的投用,原來(lái)的熱潑翻渣工藝改為用125/32噸吊車(chē)翻渣。面對新工藝、新技術(shù)、新設備,125/32噸吊車(chē)司機操作技能卻跟不上,翻罐時(shí)間長(cháng),保產(chǎn)壓力增大,且設備長(cháng)時(shí)間運行,成本增加。為此,該公司職工張偉提出了在制訂和完善操作、維護、管理、安全等各項制度的前提下,將翻渣班24名職工送到外面培訓,并外聘專(zhuān)業(yè)老師到班組進(jìn)行為期2個(gè)月的跟班作業(yè),手把手傳授操作技能,規范司機操作行為。他的提議落實(shí)后,該廠(chǎng)房平均單罐翻罐時(shí)間由15分鐘縮短至8分鐘,不僅為保產(chǎn)保供贏(yíng)得了時(shí)間,而且大大降低了司機的勞動(dòng)強度,節約運行成本,僅電費每年就能節約186萬(wàn)元。
125/32噸行吊由于作業(yè)場(chǎng)所條件較為惡劣,懸裝式駕駛室玻璃受粉塵影響,不易清理和維護。對此,職工李俊佚提出了在行吊駕駛室外安裝通行走臺的建議,在不影響操作人員視線(xiàn)的情況下,在駕駛室外部垂直焊接4根承重鋼梁,焊接寬60厘米、高110厘米的走臺連接駕駛室,保證行走人員安全,同時(shí)也可以確保設備清洗過(guò)程中不積水、不積塵。按照一周清洗一次估算,這一舉措每年可節約人工成本5000余元。
該公司鐵粉車(chē)間是將金屬鐵含量在50%左右的含鐵物料通過(guò)球磨、磁選、篩分等加工工序逐步加工成金屬鐵含量在88%以上的還原用鐵粉,鐵粉年平均礦耗為2.015噸原料/噸產(chǎn)品,占鐵粉總成本的65%。為了有效降低礦耗,該公司錢(qián)強、鄧大軍等科研人員提出,優(yōu)化生產(chǎn)組織,縮短原料使用周轉周期,降低原料堆放造成的氧化損失,同時(shí)將4臺大球磨機的出口端篩板中心孔尺寸由直徑100毫米補焊成直徑50毫米,并添加直徑90毫米和直徑60毫米的小鋼球,提高設備研磨能力。他們在球磨機尾端安裝24目篩網(wǎng),將分級機磁選由直流式更換為逆流式,在烘干筒進(jìn)口端設置內膽,降低鐵粉燃燒氧化損失。采用此方案后,該車(chē)間一系列生產(chǎn)流程得以?xún)?yōu)化,鐵粉原料礦耗降低了5.71%,產(chǎn)生經(jīng)濟效益146萬(wàn)余元。
鋼渣尾渣是鋼渣經(jīng)過(guò)加工處理后剩余的尾渣,為避免鋼渣尾渣的持續產(chǎn)出而造成堆積,該公司職工梅青忠提出,調整鋼渣熱燜方式,提高尾渣的市場(chǎng)銷(xiāo)售率。他們通過(guò)優(yōu)化打水控制系統實(shí)現了快速打水降溫;同時(shí)改變熱燜方式,縮短了熱燜時(shí)間,將之前的熱燜30天調整為15天,控制鋼渣尾渣在熱燜過(guò)程中的粉化;調整篩網(wǎng)尺寸,增大篩分面積,增強了篩分效果,確保了各粒級的產(chǎn)品品質(zhì)提升,也使尾渣市場(chǎng)銷(xiāo)售率提高了35%,創(chuàng )造了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
在降本增效的路上,沒(méi)有“路人甲”。該公司職工們通過(guò)努力,把一個(gè)個(gè)“巧思路”變成“金點(diǎn)子”,讓“效益之花”在該公司遍地開(kāi)放。
《中國冶金報》(2022年08月03日 08版八版)