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3月9日,上海消防發(fā)布消息稱(chēng),3月8日22時(shí)53分,寶山區緯一路寶鋼股份寶山基地4號高爐3號熱風(fēng)爐發(fā)生熱風(fēng)短管爆裂漏風(fēng)事故,3月9日零時(shí)16分處置完畢,現場(chǎng)恢復正常。設備故障未造成人員傷亡。寶鋼股份事故原因為4號高爐3號熱風(fēng)爐3098短管因耐材脫落,造成管道爆裂,導致熱風(fēng)爐內部4.2千克壓力、1200攝氏度高溫的熱空氣噴出形成火光。
3月9日早晨,寶鋼股份發(fā)布《寶鋼股份關(guān)于發(fā)生生產(chǎn)事故的公告》,闡明事故原因,并稱(chēng):事故發(fā)生后,寶鋼股份立即組織力量對4號高爐3號熱風(fēng)爐狀態(tài)進(jìn)行確認,同時(shí)對周邊設備進(jìn)行全面檢查。本次事故預計對公司2020年度鐵水產(chǎn)量影響有限,可以通過(guò)后續生產(chǎn)調整予以彌補,對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)基本不會(huì )構成影響。
另悉,寶鋼股份寶山基地4號高爐于3月10日恢復生產(chǎn)。
從此次輿論應對、事故處理結果和時(shí)間來(lái)看,寶鋼都無(wú)可挑剔。不過(guò),事故發(fā)生后,寶鋼股份股價(jià)還是小幅下跌,從3月9日的5.28元跌到了3月16日的4.96元。筆者認為,上市公司應對危機,除了及時(shí)發(fā)布公告外,還可輔以技術(shù)說(shuō)明,以及對事故的經(jīng)濟性分析,以此達到安撫人心、提振市場(chǎng)、鼓舞士氣的效果。
以下是筆者以另一起事故為例所列的技術(shù)說(shuō)明:
事故現象:送風(fēng)吹管燒壞。
原因分析:①吹管耐火材料質(zhì)量差。②搗打料質(zhì)量問(wèn)題,運輸及儲存過(guò)程中的撞損。③吹管安裝不嚴,跑風(fēng)。④吹管上部漏水,致使局部溫差變化過(guò)大。⑤使用時(shí)間過(guò)長(cháng)。
危害:①風(fēng)口燒穿大量紅焦及渣鐵噴出。②減風(fēng)時(shí),造成風(fēng)口灌渣。③燒壞其他設備及造成人員受傷。
處理方式:①發(fā)現吹管發(fā)紅和灌渣時(shí),應停止噴吹燃料。②發(fā)現燒紅時(shí)應向燒紅部位噴水,防止擴大。③爐內立即改常壓,放風(fēng),使風(fēng)壓降到不灌渣為止。④迅速組織出鐵和休風(fēng)更換。
注意事項:①?lài)栏癜达L(fēng)口點(diǎn)檢制度點(diǎn)檢,發(fā)現問(wèn)題及隱患及時(shí)處理。②安排人員進(jìn)行現場(chǎng)監測時(shí),避開(kāi)風(fēng)口正面,防止風(fēng)口燒穿時(shí)造成人員燒燙傷。③休風(fēng)時(shí)注意防止風(fēng)口灌渣。④處理及時(shí)果斷,防止燒壞風(fēng)口小套及其他設備。
雖然社會(huì )大眾可能對這些技術(shù)流程并不感興趣,但是展示這些流程,有利于提升公眾信任度和信心。
另外,一次事故的損失到底有多大呢?這是公眾非常關(guān)心的問(wèn)題。以寶鋼股份4號高爐事故為例:4號高爐容積為4350立方米,鐵水年產(chǎn)量將達到350萬(wàn)噸,一天的產(chǎn)量約為1.05萬(wàn)噸~1.15萬(wàn)噸鐵水,停產(chǎn)3天,最多損失3.3萬(wàn)噸鐵水產(chǎn)量;通常情況下,大高爐配備4座熱風(fēng)爐,送風(fēng)的只有1座,1座熱風(fēng)爐發(fā)生事故,剩下3座熱風(fēng)爐可以按照“兩燒一送”的方式維持高爐生產(chǎn)。如果按照鐵水利潤100元/噸~200元/噸來(lái)計算,此次事故會(huì )造成幾百萬(wàn)元的損失。
在信息時(shí)代,企業(yè)危機應對的方式非常重要,就比如此次寶鋼的事故,業(yè)內人士比較了解行業(yè)情況,會(huì )認為是一個(gè)小事件。但是站在公眾輿論的角度,火光和爆炸聲給公眾帶來(lái)疑惑。另外,公眾不會(huì )很清楚地了解寶鋼股份的產(chǎn)能和高爐分布情況。比如寶鋼股份寶山基地有4座容積4000立方米~5000立方米的高爐、青山基地有5座容積2800立方米~4117立方米的高爐、湛江基地有2座容積5000立方米級別的高爐、梅山基地有2座3200立方米~4000立方米級別的高爐。寶鋼股份2019年計劃生產(chǎn)生鐵4546萬(wàn)噸。
1座高爐停產(chǎn)3天,損失鐵水3.3萬(wàn)噸;現有高爐13座,年產(chǎn)鐵水4546萬(wàn)噸,通過(guò)生產(chǎn)調節,3.3萬(wàn)噸的空缺可以很快彌補。
幾個(gè)數據一擺,邏輯清晰明了,公眾的信心也回來(lái)了。
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此次事故還讓筆者想到了另一個(gè)問(wèn)題:在專(zhuān)業(yè)細分、配套大量外包的環(huán)境下,如何看待鋼鐵業(yè)的內部專(zhuān)業(yè)設置與專(zhuān)業(yè)協(xié)同?
以往的鋼鐵企業(yè),大多包括所有鋼鐵生產(chǎn)運行的環(huán)節。大而全,企業(yè)辦社會(huì ),雖然管理統一、方便,但效率不高、成本高。改革之后,主輔剝離。再之后,非一線(xiàn)生產(chǎn)單元獨立剝離,進(jìn)行核算,非生產(chǎn)單位進(jìn)入保產(chǎn)單元作為支撐。簡(jiǎn)單、主體好管理、責任明確,但是利益與界限清楚,也會(huì )引發(fā)一些問(wèn)題。
以煉鐵廠(chǎng)為例:有的鋼鐵企業(yè)把焦化、燒結、煉鐵分開(kāi)管,結果是各環(huán)節技術(shù)數據、質(zhì)量控制各顧各的;有的企業(yè)把焦化、燒結、煉鐵統一歸為煉鐵廠(chǎng),避免了互相扯皮。大量的服務(wù)外包后,鐵前鐵溝澆注更換、炮泥生產(chǎn)運輸、爐窯檢修、自動(dòng)化檢修多歸外包單位負責,外包單位必須精打細算,才能贏(yíng)得更多的盈利空間。因此,這些外包單位更多關(guān)注其承包范圍之內的事,只要能夠維持生產(chǎn),其他不會(huì )過(guò)多關(guān)注,以降低其維護成本。高爐、熱風(fēng)爐及熱風(fēng)管等的使用效果和壽命,更多取決于窯爐設計、施工和材料的好壞,以及工人的生產(chǎn)操作。在早期沒(méi)有外包的情況下,鋼鐵企業(yè)由于深知高爐長(cháng)壽與維護的重要,多在設備管理部門(mén)設置專(zhuān)管爐窯的人員,與生產(chǎn)廠(chǎng)、采購部、質(zhì)檢中心、技術(shù)中心等多部門(mén)相互監督、共同改進(jìn)。而在輔業(yè)外包、管理機構大幅度縮減人員的形勢下,高爐、熱風(fēng)爐系統的新建與大修,往往完全委托設計院進(jìn)行設計選材,乃至總包,質(zhì)量監督則委托第三方檢測機構進(jìn)行。這樣的模式雖然看起來(lái)較為公平合理,也可以降低成本,減少自身的管理責任,但筆者認為,這是把高爐、熱風(fēng)爐長(cháng)壽的希望寄托在設計院與材料廠(chǎng)家的職業(yè)操守和自覺(jué)性上。設計院由于多已改組為自負盈虧的有限責任公司,在設計選材、費用支付上可能會(huì )首先考慮自己的利益。因此,在國內目前的情況下,新建與大修項目的質(zhì)量控制存在諸多問(wèn)題,材料質(zhì)量存在差異,有些不合格品通過(guò)不合法手段得到應用,第三方檢測機構只對來(lái)樣、送樣負責,試樣只保留3個(gè)月,一旦高爐、熱風(fēng)爐發(fā)生事故,從法律上無(wú)法認定現場(chǎng)使用材料就是檢驗材料,無(wú)法判定責任,而時(shí)間期限過(guò)后,留樣復驗也無(wú)從談起。
近年來(lái),高爐、熱風(fēng)爐新建或大修沒(méi)有幾年就出現事故的廠(chǎng)家為數不少,部分高爐使用壽命不到8年。這也側面反映了一些問(wèn)題。筆者認為,就大型鋼鐵企業(yè)或特大型鋼鐵企業(yè)而言,保留精干的材料分析與檢測人員與實(shí)驗室,獨立于設計院系統、材料供應商、總包方,是企業(yè)安全穩定運行的關(guān)鍵,特別是要對設備、備件、爐窯、耐火材料等關(guān)系生產(chǎn)穩定順行的部分進(jìn)行內部監控。把質(zhì)量監督的關(guān)口把握在自己手中,這也是一貫性管理的關(guān)鍵。 (文中數據來(lái)自公開(kāi)資料)