“故障誤時(shí)”是中南股份煉鐵廠(chǎng)設備點(diǎn)檢作業(yè)區點(diǎn)檢六班2024年提升班組建設的2個(gè)關(guān)鍵指標之一。該班組對標歷史最優(yōu)指標“故障誤時(shí)”540分鐘/半年,將本班“故障誤時(shí)”控制到520分鐘/半年,為設備穩定順行、安全生產(chǎn)奠定堅實(shí)基礎。
踐行“算賬經(jīng)營(yíng)”降低設備故障率
面對嚴峻低迷的鋼鐵市場(chǎng)行情,班長(cháng)劉君始終把形勢任務(wù)教育貫穿到一系列工作當中,增強班組員工凝聚力,帶領(lǐng)全班響應“過(guò)緊日子”的號召,本著(zhù)“一切成本皆可降”理念,在降本增效的路上集思廣益、深挖潛能,追求極致降本。同時(shí),積極引導員工深入踐行算賬經(jīng)營(yíng)理念,采取有力措施減少“故障誤時(shí)”(鐵區)時(shí)間,提高產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能,實(shí)現降本增效。
該班組堅持以問(wèn)題為導向,常態(tài)化梳理、分析運行設備中故障率高、運行效率低的原因,通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新降低設備故障率,提升設備運行效率,減少“故障誤時(shí)”時(shí)間。
成立“創(chuàng )新幫扶小組”開(kāi)展設備攻關(guān)
該班組成立了以黨員和技術(shù)骨干組成的“創(chuàng )新幫扶小組”,員工在日常點(diǎn)檢過(guò)程中發(fā)現任何可改善點(diǎn)提出建議,“創(chuàng )新幫扶小組”便立即開(kāi)展可行性、經(jīng)濟性分析,把各項對策實(shí)施落到實(shí)處。只要能減少故障誤時(shí)提升設備效率的,迅速開(kāi)展攻關(guān),快速實(shí)現設備穩產(chǎn)提產(chǎn)、高效、安全運行,為企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng )造最大效益。
小組長(cháng)段鵬軍在更換焦爐裝煤車(chē)堵料裝置時(shí),發(fā)現以往的更換堵料裝置安裝方式是站在1米高的臺階上拆除損壞堵料裝置的6顆固定螺栓再進(jìn)行更換安裝,由于在露天與含水分煤疊加,螺栓生銹腐蝕是常態(tài),在拆除生銹腐蝕螺栓耗時(shí)長(cháng),延長(cháng)了檢修時(shí)間。班組與創(chuàng )新幫扶小組共同設計,通過(guò)模擬試驗,最后將堵料裝置安裝時(shí)的螺栓固定方式通過(guò)創(chuàng )新改為U型插槽式安裝方式,以往更換一個(gè)堵料裝置用時(shí)約30分鐘,現縮短至約5分鐘就可完成,提高了裝煤車(chē)的生產(chǎn)效率。由于是插槽式安裝,每次還可節約6顆螺栓共30.1元。
推廣先進(jìn)經(jīng)驗提升工作效率
該班組還將上面創(chuàng )新方法推廣應用到皮帶拉繩、跑偏開(kāi)關(guān)、焦爐四大車(chē)通訊箱等設備的安裝固定方式中去,極大地縮短了設備故障檢修時(shí)間,提升了設備工作效率。班組要求每個(gè)員工在每次設備故障處理時(shí),將此次的故障原因分析、判斷、措施、對策等流程發(fā)布在班組工作群中分享,供全班員工學(xué)習,為以后處理類(lèi)似故障,縮短維修時(shí)間提供寶貴經(jīng)驗。該班組全員把心思集中在“想干事”上,把創(chuàng )新膽識體現在“敢干事”上,把崗位技能展現在“會(huì )干事”上,把目標落實(shí)在“干成事”上,助力企業(yè)走出“困境”。(劉良玉)
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