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“現在,燒結機漏風(fēng)的下降帶來(lái)最明顯變化是燒結礦產(chǎn)量的提高,能耗與設備故障減少,現場(chǎng)環(huán)境也大大改善了?!敝袊鴮毼湫落摷瘓F煉鐵事業(yè)部燒結二作業(yè)區6#燒結機看火工胡樂(lè )說(shuō)起這件事,心里別提多高興了。
胡樂(lè )所說(shuō)的變化是新鋼集團煉鐵事業(yè)部為降低生產(chǎn)能耗,對燒結機實(shí)施的漏風(fēng)治理。
降低漏風(fēng)率提高負壓是燒結生產(chǎn)過(guò)程中增產(chǎn)降耗,增加經(jīng)濟效益最直接最有效的途徑之一。在面臨嚴峻復雜的行業(yè)行勢,新鋼集團煉鐵事業(yè)部堅持精細管理,強化錙銖必較、分厘必爭的“算賬”思想,從摳細節著(zhù)手,仔細梳理燒結機漏風(fēng)產(chǎn)生的原因和解決的措施,挖掘生產(chǎn)的極致效率。針對燒結生產(chǎn)過(guò)程的耗電大戶(hù)是主抽風(fēng)機,電耗最高占燒結總電耗的65%的實(shí)際,以及6#燒結機臺車(chē)密封裝置與滑道之間的平均漏風(fēng)率高達44.5%,導致主抽風(fēng)機電耗增加的問(wèn)題,積極開(kāi)展專(zhuān)項攻關(guān),制訂了系統的解決辦法。
6#燒結機在生產(chǎn)運行中需要不斷地在固定滑道上加注潤滑脂以保障燒結臺車(chē)密封裝置與固定滑道之間的潤滑與密封。但隨著(zhù)使用時(shí)間的增加,滑道和臺車(chē)密封裝置的磨損而漏風(fēng),導致通過(guò)燒結機料層的風(fēng)量減少,進(jìn)而影響燒結燃料的燃燒速度,降低燒結礦的產(chǎn)量。
找準了問(wèn)題就要解決問(wèn)題。中國寶武新鋼集團煉鐵事業(yè)部利用6#燒結機檢修契機,將現有帶潤滑系統的固定滑道改造為金屬式自潤滑密封系統,金屬靜密封裝置在限位裝置與彈性支撐的作用下可以穩定地與臺車(chē)下動(dòng)密封始終貼合,保持良好的密封效果,阻止粉塵通過(guò)。對所有臺車(chē)的游板密封進(jìn)行更換,使用柔性填充材料和新的結構形式降低臺車(chē)游板的漏風(fēng)。同時(shí),在燒結機頭部點(diǎn)火風(fēng)箱部分增設智能風(fēng)壓系統,根據燒結機的料層、機速,隨時(shí)精準調控負壓,實(shí)現全過(guò)程自動(dòng)化。
漏風(fēng)治理后,燒結有效風(fēng)量增加,負壓逐步升高,每噸燒結礦的電耗下降1.7KWh,年累計節電效益248萬(wàn)元。日產(chǎn)燒結礦在現有基礎上增產(chǎn)10%,還有效降低了設備故障和隱患,延長(cháng)設備的使用壽命,綜合效益十分可觀(guān)。(萬(wàn)新東 甘志鴻 王志福)