主題教育開(kāi)展以來(lái),寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)堅持問(wèn)題導向,堅持邊學(xué)習、邊對照、邊檢視、邊整改,把專(zhuān)項整治作為深化主題教育、提升工作實(shí)效的重要抓手,發(fā)揚自我革命的斗爭精神,動(dòng)真碰硬,聚焦短板弱項、靶向施策發(fā)力,加快推動(dòng)整改整治落地見(jiàn)效。
調查研究察實(shí)情,立行立改出實(shí)招
主題教育期間,特軋廠(chǎng)把抓好整改落實(shí)貫穿始終,通過(guò)開(kāi)展實(shí)地調研、座談交流、會(huì )議討論、“四不兩直”等多種形式,形成問(wèn)題清單19項,提出整改措施35條,領(lǐng)導班子主動(dòng)認領(lǐng)整改責任,對問(wèn)題清單中群眾反映強烈的、影響推動(dòng)發(fā)展的,制定專(zhuān)項整治方案,領(lǐng)著(zhù)問(wèn)題走,盯著(zhù)問(wèn)題改,每?jì)芍芨抡恼芜M(jìn)度,堅持“當下改”與“長(cháng)久立”相結合,對短期能夠解決的,做到立行立改;對一時(shí)難以解決,需要持續推進(jìn)的,以釘釘子精神一件件抓到底、落到位,目前已全部完成銷(xiāo)號。
聚焦問(wèn)題抓整改,破解難題出實(shí)效
特軋廠(chǎng)以主題教育為契機,堅持問(wèn)題導向,緊緊圍繞極致高效率、極致低成本,眼睛向內,深挖潛力,著(zhù)力聚焦現場(chǎng)難點(diǎn)、痛點(diǎn)。棒三線(xiàn)軋制工藝采用K5切分軋制技術(shù),軋件穿水后,切分帶難以消除,容易產(chǎn)生成品表面折疊缺陷,造成成品質(zhì)量問(wèn)題,同時(shí)原15、16機架位350型軋機,不能通過(guò)線(xiàn)下打焊裝置進(jìn)行打焊,每次更換15、16機架都需要浪費8分鐘以上時(shí)間對孔型打焊操作,如果打焊效果不佳,還會(huì )引起打滑堆鋼,影響生產(chǎn),現場(chǎng)人員立即成立技術(shù)攻關(guān)小組,從料型大小、延伸系數、進(jìn)出口導衛尺寸、軋輥孔型設計、成品軋制速度等諸多方面進(jìn)行多次論證后,將22mm規格螺紋鋼二切分工藝由K5切分改進(jìn)成K3切分,并一次成功上冷床,試軋后,產(chǎn)品表面檢測、性能檢測均符合要求。此工藝由原來(lái)的17個(gè)道次,減少為16個(gè)道次,并且在K3道次實(shí)現2切分,軋制更加穩定,減去的兩個(gè)預精軋道次,省去了兩套機架的軋輥和備件消耗,降低電耗1-2kWh/噸,同時(shí)減少了15、16兩套機架,降低了預精軋軋輥更換的工藝時(shí)間,平均每輪規格可以節約60分鐘以上,有效作業(yè)率可提升0.2%,達到效率提升和降本增效的目的。
傾聽(tīng)民聲抓落實(shí),實(shí)事求是解民憂(yōu)
特軋廠(chǎng)領(lǐng)導班子多次走進(jìn)班組,與員工面對面交流,認真傾聽(tīng)職工所急所想所盼。在推進(jìn)超低排重點(diǎn)工作中,生產(chǎn)現場(chǎng)的設備要油品潤滑,隨之而來(lái)的環(huán)境治理問(wèn)題讓現場(chǎng)人員頭疼不已,尤其是軋線(xiàn)周?chē)挠臀郏?/span>粘附在地面難以清理,傳統的清污工具已經(jīng)不能滿(mǎn)足當前現場(chǎng)6S的要求標準。員工提出需要廠(chǎng)里支撐配備高溫高壓清洗車(chē)進(jìn)行去污沖洗,因為這款清洗設備它具有高溫加熱爐,不僅可以快速升溫,還能切換成冷熱水模式來(lái)進(jìn)行高壓清洗作業(yè)。通過(guò)實(shí)地調研,廠(chǎng)黨委把此項問(wèn)題列入為員工辦實(shí)事清單,明確責任單位,做到當下立改,馬上提出申報,給每條產(chǎn)線(xiàn)配備高溫清洗機。有了這臺清洗機,大大減輕了員工的勞動(dòng)強度,現場(chǎng)環(huán)境明顯得到改善。在不斷的整治整改過(guò)程中,增強了群眾的獲得感、幸福感,切實(shí)讓群眾看到實(shí)實(shí)在在的成效。(李麗瑩)