近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)高線(xiàn)作業(yè)區深入落實(shí)“系統成本再降100元”目標任務(wù),動(dòng)員全體干部員工立足崗位、從細處著(zhù)手,從小事做起,集思廣益,解決影響生產(chǎn)的問(wèn)題,成效顯著(zhù)。
“巧”改剪刃增效益
線(xiàn)材卡斷剪位于精軋前與側活套之間,針對精軋區卡斷剪剪刃更換頻繁、銷(xiāo)軸腐蝕、卡死不動(dòng)作、費用高等問(wèn)題,該作業(yè)區技術(shù)人員在多次考察驗證后,使用鋼板制作卡斷剪底座,在經(jīng)常磨損的回轉裝置銷(xiāo)軸部位安裝關(guān)節軸承,降低銷(xiāo)軸磨損,同時(shí)將上下兩片剪刃改為單片剪刃式,并加大氣缸型號,改造后,有效降低了剪刃消耗和設備故障率,月節約維修時(shí)間5小時(shí),年綜合創(chuàng )效30余萬(wàn)元。
變“廢”為寶顯奇效
在軋鋼生產(chǎn)中,精軋后導槽的固定主要靠C型夾具裝配,利用壓輪旋轉帶動(dòng)螺桿上下移動(dòng),從而達到固定導槽的目的。但是長(cháng)期受濁環(huán)水的侵蝕,導致壓輪無(wú)法拆卸,只能對螺桿進(jìn)行切割做報廢處理。為了使夾具裝配能再次使用,技術(shù)人員將螺桿上下兩端割掉,利用鉆床將螺套及剩余螺桿取出,用小螺母代替螺套焊接固定,從而達到修復導槽的目的。此舉可節約備件費用20余萬(wàn)元。
“H型”上線(xiàn)穩生產(chǎn)
線(xiàn)材精整區域,由于打包機上方大梁頻繁變形,易造成誤機,影響生產(chǎn)。針對此問(wèn)題,該作業(yè)區技術(shù)人員實(shí)地勘察,發(fā)現打包機立柱上方承重大梁尺寸偏小,無(wú)法承受PF線(xiàn)運行沖擊,導致PF線(xiàn)牽引軌、承重軌變形卡阻。經(jīng)對現場(chǎng)打包機立柱、梁間距測量對比后,決定采用耐沖擊的H型鋼代替原槽鋼。改造后,運行效果良好,滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,每月可減少誤機1.5小時(shí)。(高蒙)