為進(jìn)一步降低用水、制水成本,杜絕水資源浪費,達到一定區域內梯級補排水的目標,水運黨支部召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì ),對各單位的排水量、排水水質(zhì)、需水量進(jìn)行現場(chǎng)分析統計,制定《給排水系統優(yōu)化改在方案》計劃將煉鐵、煉鋼、軋鋼凈環(huán)及棒線(xiàn)濁環(huán)實(shí)施改造;將老漢鋼排水予以回收促進(jìn)改造后平衡回用水系統;除鹽水系統使用回用水,合格水質(zhì)送往新水管網(wǎng);新建發(fā)電機組排水予以回收等項目,通過(guò)各種渠道來(lái)提升回用水的使用量,從而減少南干渠購水成本,降低噸鋼耗新水量。在滿(mǎn)足用戶(hù)使用需求的前提下,實(shí)現水資源“分質(zhì)供應、能用盡用”的最終目的。
比趕超,由“緊螺絲”到“二級跳”
根據前期與龍鋼公司工藝指標的對標管理成果,該車(chē)間自查自糾,對污泥脫水系統的隔膜泵進(jìn)行實(shí)施改造,隨著(zhù)生產(chǎn)廢水系統的不斷完善,大量沉淀的污泥需送往板框壓濾處理,加上天氣漸冷的原因,隔膜泵的送泥量大大減小、輸泥管道堵塞,導致壓濾機進(jìn)泥時(shí)間長(cháng)達12小時(shí),無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。針對這一問(wèn)題,車(chē)間領(lǐng)導對標交流、現場(chǎng)勘查,決定將隔膜泵換成揚程50m,流量60m3/h的渣漿泵;其次對壓濾機202張濾布進(jìn)行更換,404個(gè)排水口進(jìn)行疏通,從而進(jìn)一步優(yōu)化工藝技術(shù),提升生產(chǎn)工作效率,最終將實(shí)現6小時(shí)進(jìn)泥工作任務(wù)。
轉觀(guān)念,由“車(chē)頭帶”到“動(dòng)車(chē)組”
該車(chē)間各班組緊緊圍繞“人人身上有指標,各個(gè)指標有人扛”的降本增效方向開(kāi)展日常工作。結合系統生產(chǎn)需求,積極開(kāi)展避峰就谷攻堅戰,廢水班將反洗v型濾池時(shí)間調整至夜班開(kāi)展,確保大功率風(fēng)機、反洗泵在谷值啟停;主控班聯(lián)系各單位夜班補足需水量,保證白天各水池高水位運行;綜合運行將cass池曝氣時(shí)間調整至中班;檢修班將廠(chǎng)房?jì)日彰鳠舾鼡Q為L(cháng)ED節能燈;各生產(chǎn)系統根據需求選擇照明區域,據初步統計經(jīng)調整后,每年可節約電費25萬(wàn)元左右。同時(shí)各班組長(cháng)帶領(lǐng)員工對區域的管道、閥門(mén)進(jìn)行查漏補缺,杜絕跑冒滴漏現象,對室外供水管道進(jìn)行防腐保溫,確保能源介質(zhì)的正常供應。(郭超鋒)