“成本再降100元”是陜鋼集團龍鋼公司提出的降本增效目標,但降本增效應該如何在基層實(shí)施?聽(tīng)聞在龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)流傳著(zhù)《降本秘笈》,憑借這本《降本秘笈》,該單位多項降本目標順利實(shí)現,降本成效顯著(zhù)。今天筆者將這本《降本秘笈》傾情分享:
秘笈一:降低鋼鐵料消耗,助力降本增效
該單位從源頭控制,鐵前降磷,為少渣冶煉工藝奠定基礎;每天專(zhuān)人負責測量鐵水渣厚,及時(shí)將檢測結果反饋至上道工序及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,并要求混鐵爐鐵水成分硅波動(dòng)控制在0.05%之內。同時(shí)扎實(shí)開(kāi)展降低出鋼溫度、提高出鋼碳攻關(guān)活動(dòng),優(yōu)化氧槍噴頭參數、采用高氧壓操作,實(shí)施合金熱風(fēng)爐烘烤工藝,高效利用大包全程加蓋系統,引進(jìn)轉爐擲落式自動(dòng)檢測系統、煙氣分析及聲吶化渣系統,提高轉爐終點(diǎn)控制命中率;實(shí)施新區底吹大流量操作工藝,降低熔劑消耗及渣中帶鐵量;自主設計自動(dòng)化調溫裝置,充分利用鋼水富余熱量,加大對全流程清潔廢鋼的配加,為連鑄提供優(yōu)質(zhì)鋼水。除此之外,嚴格控制兌鐵、加廢鋼工序鋼鐵料浪費,實(shí)現了安全、高效、低耗生產(chǎn)。9月份,該單位鋼鐵料消耗1059.6kg/t,其中120噸轉爐鋼鐵料消耗1052.6kg/t,噸鋼創(chuàng )效9.3元,創(chuàng )效約700萬(wàn)元。
秘笈二:提碳、殘錳降成本,深挖降耗潛能
為進(jìn)一步深挖內潛,該單位自主制定研究方案,開(kāi)展轉爐鋼水終點(diǎn)碳、殘錳提升研究,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。在煉鋼工序配加塊鐵,將入爐原料錳含量控制在合理范圍;優(yōu)化轉爐操作工藝,實(shí)施提高出鋼碳攻關(guān)活動(dòng),降低鋼水氧化性,提高鋼水殘錳,降低入爐合金加入量。
該單位通過(guò)不斷提升人員業(yè)務(wù)技能水平,采取分廠(chǎng)、作業(yè)區、班組三級管控,促進(jìn)人員業(yè)務(wù)技能水平全面提升。分廠(chǎng)級,技術(shù)人員階段性進(jìn)行理論知識培訓;作業(yè)區組織落后區域到指標先進(jìn)班組開(kāi)展對標學(xué)習,實(shí)行關(guān)鍵崗位人員末位淘汰;班組日常進(jìn)行出鋼碳測算、總結,提高個(gè)人操作控制技能,通過(guò)“賽馬”機制競賽牌每天通報各班組指標完成情況;建立并完善增碳物料管理體系,增碳類(lèi)物料從領(lǐng)、用、盤(pán)形成一套完善的閉環(huán)體系。同時(shí)利用爐爐清直觀(guān)核算出每爐出鋼碳,有力促進(jìn)出鋼碳提升。規范操作和信息傳遞,根據鐵水條件制定相應操作模式,確保終點(diǎn)命中率。9月份,該單位合金優(yōu)質(zhì)品達標率老區提升1.2%,新區提升3.6%,創(chuàng )效380萬(wàn)元。
秘笈三:精益設備管理,助力企業(yè)升級轉型
面對生產(chǎn)目標任務(wù),該單位堅持以精益設備管理推進(jìn)為抓手,夯實(shí)各級設備管理責任,不斷強化三級點(diǎn)檢、隱患整改、定檢修過(guò)程管理,解決生產(chǎn)過(guò)程中的瓶頸問(wèn)題。
該單位不斷優(yōu)化定檢修模型,形成最佳爐機匹配檢修模式,提高檢修效率,堅持“一套班子、兩套人馬”的檢修用人機制,集中優(yōu)勢兵力,解決檢修人員共享等問(wèn)題,提高檢修效率。同時(shí),落實(shí)維修主管、班組長(cháng)夜間值班,全面落實(shí)設備隱患檢查整改制,提高設備過(guò)程管理質(zhì)量;各作業(yè)區專(zhuān)職點(diǎn)檢員全力做好區域關(guān)鍵設備周期性檢查、測量、更換,確保關(guān)鍵設備受控。通過(guò)以上措施的實(shí)施,9月份,該單位設備作業(yè)率90.95%,備件計劃單位成本16.82元/噸,創(chuàng )效76萬(wàn)元。(解茜楠)