萬(wàn)丈高樓,起于基礎,邢鋼將基層卓越績(jì)效建設作為高質(zhì)量發(fā)展的切入點(diǎn),持續開(kāi)展提質(zhì)升級活動(dòng)。公司動(dòng)力廠(chǎng)維修團隊以“高質(zhì)量、高效率、低成本、員工自主管理、系統持續改進(jìn)”為目標,用“燕子壘窩”的恒勁,“螞蟻啃骨”的韌勁,打造出了自我管理的眾創(chuàng )改進(jìn)平臺。
煉鋼風(fēng)機房AI1170型除塵風(fēng)機頻繁出現軸瓦損壞情況,風(fēng)機維修班組織大家,結合現場(chǎng)工藝情況,查閱相關(guān)資料,運用故障樹(shù)分析方法剖析原因,并與其它型號風(fēng)機工藝進(jìn)行比對,發(fā)現該型風(fēng)機軸瓦的進(jìn)油方向不是迎著(zhù)旋轉方向,而是順著(zhù)旋轉方向,潤滑油要通過(guò)上瓦之后才能進(jìn)入下瓦潤滑,造成進(jìn)油量不足。根據這一情況,他們實(shí)施了軸瓦改進(jìn)方案,在上瓦加工一道10mm×2mm的進(jìn)油槽,增加了下軸瓦的進(jìn)油量,軸瓦損壞情況大大降低。
AI1170型除塵風(fēng)機還存在頻繁突發(fā)性振動(dòng)增大的問(wèn)題,他們在拆檢風(fēng)機時(shí),通過(guò)對葉輪、機殼的積灰部位和積灰情況進(jìn)行觀(guān)察,對易積灰部位的葉輪噴水噴頭進(jìn)行調整,不同區域采用不同口徑的噴頭,有效降低了各部位積灰不均造成風(fēng)機突發(fā)振動(dòng)增大的問(wèn)題。該除塵風(fēng)機的運行周期由原來(lái)的30~40天,延長(cháng)到150天~180天。
通過(guò)眾創(chuàng )改進(jìn)平臺,維修員工相互啟發(fā),跳出習慣性的思維,奇思妙想帶來(lái)了意想不到的效果。五萬(wàn)轉爐煤氣柜內膜損壞泄漏煤氣,出現重大隱患。氣柜皮膜修理的技術(shù)性強,以往都是交給專(zhuān)業(yè)檢修施工隊伍,為了降低氣柜皮膜修理費用(約30萬(wàn)元),維修人員決心自己動(dòng)手,分別嘗試采用輪胎膠、皮帶膠等材料,并制定加熱、烘烤等措施,效果均不理想。最后大家集思廣益,創(chuàng )新采用夾板代替膠粘貼的方法對泄漏部位進(jìn)行冷處理。為避免鋼制夾板在皮膜運行過(guò)程中與氣柜鋼構架摩擦產(chǎn)生火花,或夾板對皮膜造成二次傷害,維修團隊用尼龍棒制作專(zhuān)用夾板,并將夾板的棱角加工成大弧度圓角,用銅螺絲對夾板緊固。該治理方案實(shí)施后,煤氣柜內膜至今運行狀態(tài)良好,小變革解決了氣柜重大安全隱患。(王金)