2020年以來(lái),陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)軋機裝配車(chē)間始終戰斗在“降本增效”的前沿上,以“技術(shù)革新”為理念,以“小技小改”為手段,依靠自身努力,豐衣足食,解決了生產(chǎn)中的多項“疑難雜癥”,為軋線(xiàn)的順利生產(chǎn)站好了每一班崗。
巧改導衛夾板,提升鋼材成材率。
漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)棒線(xiàn)車(chē)間在軋制φ12、φ14、φ16螺紋鋼的時(shí)候,在K1出口處,鋼頭容易彎曲,不同程度出現了堆鋼現象,不但浪費了鋼坯,還影響了鋼材的成材率,而軋鋼廠(chǎng)軋機裝配車(chē)間作為軋線(xiàn)輔助性單位,居安思危,主動(dòng)作為,集合相關(guān)工班長(cháng)、負責人,并邀請軋線(xiàn)負責人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì ),逐一排查“病癥”,集思廣益找“病根”,在全員的共同努力之下,制定了試驗性方案,利用線(xiàn)切割設備加工對φ12、φ14、φ16的四切K1出口導衛夾板進(jìn)行改造,將夾板上下距離縮小,理論上,這樣過(guò)鋼時(shí)鋼頭便不易彎曲,可以減少堆鋼幾率。
前期改造了4副導衛夾板,在軋線(xiàn)投入試用后,避免了鋼頭彎曲造成堆鋼,初步達到了預期的效果,為了確定最終的效果,軋機裝配車(chē)間主任黃超要求繼續改造10副,待棒線(xiàn)檢修復產(chǎn)后進(jìn)行最終的確認,為軋線(xiàn)順利生產(chǎn)做好保駕護航,軋機裝配車(chē)間主任黃超說(shuō):“不管堆鋼是否與我們有無(wú)關(guān)系,我們要先自我反省,不但從內部找出問(wèn)題,而且要盡力幫助外部解決問(wèn)題,這就是我們軋機裝配車(chē)間的使命和職責!”
尾座手輪制作,彰顯大眾力量。
“嘭”的一聲,這是怎么回事?原來(lái)是軋鋼廠(chǎng)軋機裝配車(chē)間機加班高線(xiàn)區域軋輥車(chē)床邊吊運軋輥時(shí),由于遙控行車(chē)操作人員操作失誤和機加人員的配合不到位,將尾座的手搖輪撞了稀巴爛,直接提前退休了!
“這下完蛋了!這機床都沒(méi)法開(kāi)了!”機加操作人員陳起說(shuō)道,便趕緊通知機加工長(cháng)余竟東,余竟東來(lái)到現場(chǎng)查看了下撞壞的手搖輪,說(shuō)道:“這壞的太嚴重了,直接都沒(méi)有修復的可能了!”陳起聽(tīng)了,著(zhù)急道:“那咋辦?現在外面買(mǎi)不到,報計劃都來(lái)不及了!”
“淡定!淡定!怕啥呢?你難道忘了咱們是啥出身!咱們就是機械加工狂魔!咱們有自己的設備,還怕加工不出來(lái)?”
說(shuō)完,余竟東淡定的量了報廢手搖輪的尺寸,便找了20MM厚的鋼板,經(jīng)過(guò)尺寸劃線(xiàn)、氣割圓餅、車(chē)床平面、鉆孔、鏜孔、車(chē)床倒角、鉆穿絲孔、線(xiàn)切鍵槽、線(xiàn)切掏空扇形等諸多工序,動(dòng)用諸多人力及相關(guān)設備,只需半天的時(shí)間,便加工出了一個(gè)全新的手搖輪,在裝上尾座的那一刻,轉動(dòng)手搖輪的一瞬間,讓人感嘆機加大眾力量的強大!
改裝旋鈕開(kāi)關(guān),發(fā)揮聰明才智。
軋鋼廠(chǎng)軋機裝配車(chē)間機加班磨床區域兩臺砂輪修整機的脈沖參數旋鈕開(kāi)關(guān)出現不同程度的損壞,人員在操作的時(shí)候,要么開(kāi)關(guān)旋鈕不到指定參數,要么打滑空轉,直接影響磨床人員修復砂輪的效率和輥環(huán) 修磨,輥環(huán)的加工效率大打折扣,進(jìn)一步影響了軋線(xiàn)備輥的需求。
旋鈕開(kāi)關(guān)備件申報周期太長(cháng),市面上的旋鈕開(kāi)關(guān)大多與機床不配套,鑒于這種特殊情況,磨床區域負責人趙楊在和磨床人員協(xié)商下,發(fā)揮各自的聰明才智,最終提出來(lái)利用現有的材料尼龍棒制作旋轉鈕開(kāi)關(guān),用車(chē)床將尼龍棒加工為直徑¢30MM,長(cháng)為40MM四件,在對尼龍棒鉆孔、攻絲,并將圓狀外形氣割成扁狀外形,通過(guò)一系列的加工操作,最后固定在機床旋鈕開(kāi)關(guān)固定金屬柱上,一切大功告成!經(jīng)過(guò)使用后,效果良好,精準選擇加工參數,提升了砂輪的修復效率,保證了輥環(huán)的正常修復。 ( 陳瑤)