本報通訊員 高益芳
3月6日,河鋼石鋼軋鋼廠(chǎng)北區小棒線(xiàn)生產(chǎn)現場(chǎng),火紅的鑄坯從加熱爐出來(lái),依次通過(guò)初軋、精軋,完成了軋制。這里正在生產(chǎn)的是供某高端客戶(hù)的彈簧鋼,按照工藝要求,軋制直徑44mm以上規格時(shí)要使用10架軋機出成品。以往軋制這樣的規格時(shí),即便是沒(méi)有使用的軋機,依然會(huì )有部分減速機及傳動(dòng)軸處于供油狀態(tài),如今通過(guò)給油氣潤滑系統“做減法”,實(shí)現了油品的“精準定位”,僅此一項,每月下來(lái)就可節省潤滑費用15000元。這一改變,得益于小棒線(xiàn)點(diǎn)檢站副站長(cháng)王旭鵬的改造。
軋機軸承是軋機的核心部件,運行中軸承會(huì )產(chǎn)生熱量,同時(shí)還要經(jīng)歷冷卻水、氧化鐵屑和粉塵的侵蝕,一旦發(fā)生軸承卡死的情況,將給生產(chǎn)帶來(lái)嚴重影響。為了保證生產(chǎn)順行,軋機軸承需要不斷使用潤滑油進(jìn)行潤滑來(lái)減少摩擦和降溫。
小棒線(xiàn)采用的油氣潤滑系統屬于消耗型潤滑,為了確保潤滑效能,這些消耗掉的油品一般不能回收再利用。雖然油品不能循環(huán)使用,但細心的王旭鵬發(fā)現可以在油品的使用量上“做減法”,實(shí)現降本。小棒線(xiàn)產(chǎn)線(xiàn)上共有20架軋機,不同規格鋼材軋制時(shí),使用的軋機數量也不同,最少時(shí)10架軋機就能實(shí)現成品軋制,但不論生產(chǎn)哪種規格,20架軋機的油氣系統都會(huì )開(kāi)啟。
“如果讓不參與軋制的軋機停止潤滑供應,就能省出不少油品?!币幌蚬潈€的王旭鵬上心了,他開(kāi)始琢磨如何對油氣系統進(jìn)行改造,滿(mǎn)足生產(chǎn)的同時(shí),降低油品費用。
為了找到合適的解決方案,王旭鵬與團隊一起對油氣潤滑系統及電氣報警系統進(jìn)行研究,最終確定實(shí)施方案。他們決定在每組分配器前的兩根主管路上安裝高壓球閥,通過(guò)高壓球閥的開(kāi)關(guān),控制潤滑油的供給;同時(shí)利用原系統內軋機油氣報警系統,監測所使用軋機的油氣閥門(mén)是否打開(kāi)。
方案確定后,一個(gè)新的問(wèn)題如同“攔路虎”一般橫在他們面前,加裝高壓球閥需要將油氣潤滑系統全部停止,日常的停車(chē)時(shí)間無(wú)法完成安裝,需要利用年修進(jìn)行修復,但年修在即,小棒線(xiàn)自有備件及倉庫庫存備件不足?!艾F買(mǎi)備件,不僅需要一大筆費用,而且周期長(cháng)?!碑斔麄兊弥愋弯摵蜔掕F廠(chǎng)有多余的高壓球閥后,第一時(shí)間進(jìn)行溝通協(xié)調,在檢修之前將問(wèn)題解決,順利完成此項改造。
“各單位都在壓降成本上下功夫,能節省的我們絕不浪費?!蓖跣聩i又將目光聚焦到一桶桶廢棄的油品上,他想通過(guò)脫水過(guò)濾讓這些油品重新煥發(fā)生機。
《中國冶金報》(2020年03月24日 06版六版)