今年以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)積極響應公司節能增效軋制號召,潤滑管理人員立足崗位,從潤滑系統入手進(jìn)行重難點(diǎn)攻關(guān),助力企業(yè)提質(zhì)增效再加速。
智能加油提效率
高線(xiàn)粗中軋導衛原來(lái)采用人工加油,且只能在停機時(shí)間進(jìn)行加油作業(yè),不僅易造成導衛缺油影響使用壽命,也延長(cháng)停機時(shí)間增加人員勞動(dòng)強度,嚴重制約生產(chǎn)順行。該單位將此項目列為“揭榜掛帥”督辦項目,成立由潤滑員掛帥,電工、導衛工共同參與的專(zhuān)項攻關(guān)團隊。經(jīng)多次研究,該團隊自行制作加油泵,利用甘油分配器,將潤滑油分配到各導衛內部,并由電工設置對應的自動(dòng)化控制程序,最終實(shí)現自動(dòng)化、一站多點(diǎn)式加油。改造后,導衛潤滑系統運行良好,導衛使用壽命延長(cháng),粗中軋每天更換導衛由原來(lái)的20多個(gè)降低到10個(gè)以?xún)?,極大地降低了人員勞動(dòng)強度。
巧改接頭煥新顏
高線(xiàn)精軋油氣潤滑系統建成時(shí)間較長(cháng),機旁衛星站形式陳舊,油汽潤滑管采用快接接頭,中間使用PU管進(jìn)行連接,雖然拆接方便,但長(cháng)時(shí)間使用后易產(chǎn)生漏氣漏油現象,造成能源消耗浪費,且設備環(huán)境衛生狀況差。潤滑管理人員看在眼里,急在心里,為了治理跑冒滴漏,他們采用不同方式的接頭進(jìn)行多次試驗,最終選定卡套式接頭。經(jīng)在線(xiàn)使用后,杜絕了油氣滲漏現象,設備面貌及周邊環(huán)境也得到很大改觀(guān),同時(shí)月可節約油料上千元。
精細管理提品質(zhì)
高線(xiàn)高速區設備對油品的要求極為苛刻,該區域冷卻水為濁環(huán)水,含雜質(zhì)較多,且易進(jìn)入輥箱,導致油品污染,嚴重影響設備潤滑效果,造成設備損壞。因此控制輥箱進(jìn)水是此區域油品管理的重中之重。經(jīng)對標交流,油品管理人員每天對各油站油位進(jìn)行記錄對比,根據油位波動(dòng)情況,有針對性地排查進(jìn)水漏油;同時(shí)將精軋密封更換周期縮短一半,確保密封效果良好。經(jīng)3個(gè)月有效控制,高速區4個(gè)油站油品均達到清潔度要求,再無(wú)燒輥箱現象發(fā)生,確保了生產(chǎn)穩定順行。(牛君鳳)