雙層卸灰閥自動(dòng)控制改造,提高除塵效果。
一燒機頭電除塵原雙層卸灰閥由崗位工手動(dòng)控制,極容易造倉體漏風(fēng),影響電除塵效果,造成環(huán)保事故,且浪費人力資源,維修車(chē)間電氣工段組織專(zhuān)題會(huì )議,拿出改造方案,通過(guò)安裝限位開(kāi)關(guān),做料位信號,制作配套遠程控制畫(huà)面,由原來(lái)的人工手動(dòng)改為自動(dòng)控制,當檢測到料位低時(shí),卸灰閥自動(dòng)開(kāi)啟,消除漏風(fēng),提高電除塵效果,節約人力資源,達到高效除塵的效果。
除鐵器控制柜整體位移,確保人員設備雙安全。
成四除鐵器控制柜原裝設位置離皮帶較近,只有80公分,給崗位操作及設備檢查維護帶來(lái)極大不便,存在較大的安全隱患。維修車(chē)間現利用檢修時(shí)段對成4除鐵器控制柜及線(xiàn)路進(jìn)行重新改造安裝,將除鐵器控制柜從原安裝位置向南側移動(dòng)近3米多,對線(xiàn)路進(jìn)行規范整改,極大的方便對設備維護保養及崗位操作,確保了人員與設備的雙重安全。
除塵設備與主體設備增加聯(lián)鎖,消除現場(chǎng)揚塵。
配料區域配一帶新增沸騰床除塵設備,通過(guò)自動(dòng)化改造,將其中三臺與生灰皮帶秤聯(lián)鎖啟停,且可通過(guò)皮帶秤流量自動(dòng)調節水量大小,其余四臺與主設備聯(lián)鎖啟停。原1#、原2#皮帶,ER6#帶新增點(diǎn)式除塵17臺,均與主設備聯(lián)鎖啟停。上述除塵設備不僅改善了皮帶下料的揚塵較大的環(huán)保污染問(wèn)題,且減少用水、電成本,降低噪音污染,節省相關(guān)人力資源。
維修人員小技小改,達到除塵效果。
維修車(chē)間點(diǎn)檢員在對設備點(diǎn)巡檢過(guò)程中,發(fā)現成10#皮帶機尾除塵到皮帶下料口處存在較大的揚塵現象,造成環(huán)境污染,附近安裝的金屬探測感應器控制箱受揚塵干擾嚴重,影響設備現場(chǎng)測量真實(shí)值,加重對設備的腐蝕。維修車(chē)間通過(guò)在揚塵口上端加裝了一臺軸流風(fēng)機進(jìn)行簡(jiǎn)單改造,將揚塵抽入布袋,從而避免了揚塵對環(huán)境的污染及對金屬探測感應器等關(guān)鍵設備的腐蝕。(李少波)