近日,通鋼公司煉鋼事業(yè)部軋鋼作業(yè)區對進(jìn)口件——磨床Y軸進(jìn)行了國產(chǎn)化改造,改造成功后不僅滿(mǎn)足了生產(chǎn)急需,而且節省備件費用24.9萬(wàn)元。
煉鋼事業(yè)部軋鋼作業(yè)區準備區域共有4臺意大利Pomini(波米尼)型號磨床,每臺磨床的輥型微米極軸(簡(jiǎn)稱(chēng)Y軸)總成使用壽命為3年。2019年8月,4號磨床頻繁出現Y軸報警,磨床磨削輥型出現波動(dòng),磨削精度下降,影響了正常軋輥的磨削。因高精度進(jìn)口備件的技術(shù)保密,出現的設備故障并沒(méi)有相應的解決方案。廠(chǎng)家僅給了Y軸總成整體備件的裝配圖紙,沒(méi)有單個(gè)零件圖紙,出現故障不能直觀(guān)查找到故障點(diǎn),以往只能整體備件更換,而進(jìn)口備件采購周期長(cháng)達一年,且沒(méi)有找到可替換的國產(chǎn)備件,庫存已沒(méi)有可更換的Y軸總成備件。為了不影響生產(chǎn),節省進(jìn)口件費用,磨工班班長(cháng)沈立群帶領(lǐng)磨工班成員從國產(chǎn)化替代入手,對Y軸總成備件進(jìn)行替換修復。
他們對下線(xiàn)報廢的Y軸總成進(jìn)行拆解,查找故障原因,并嘗試進(jìn)行修復。但在拆解過(guò)程中,維護人員無(wú)法將軸承端蓋拿下來(lái)。沒(méi)有工具,強行拆卸容易損壞里面的軸承,所以維護人員決定自制撞錘。經(jīng)過(guò)多次嘗試,終于利用自制的撞錘將軸承端蓋打開(kāi)。維護人員一邊拆解一邊排查,當拆解滾珠絲杠時(shí)發(fā)現是滾珠磨損嚴重導致絲杠不動(dòng)作,最終造成Y軸總成失效。
問(wèn)題點(diǎn)找到了,維護人員開(kāi)始進(jìn)行更換,但在網(wǎng)絡(luò )上沒(méi)有找到可以直接使用的滾珠絲杠型號。他們通過(guò)多次查詢(xún)相關(guān)技術(shù)資料,并與其他鋼廠(chǎng)技術(shù)人員進(jìn)行交流,聯(lián)系蘇州廠(chǎng)家提供該備件的測繪數據,由其制作符合使用的滾珠絲杠。維護班組克服無(wú)圖紙拆解和測繪工具不足的困難,完成了滾珠絲杠的數據測量和圖紙制作。在等待廠(chǎng)家制作滾珠絲杠這段時(shí)間里,維護人員對連接絲杠的鍵和鍵槽進(jìn)行修磨。備件到貨后,反復手動(dòng)調試滾珠絲杠行程、測試數據、做比較,回裝完成后安裝到4號磨床。通過(guò)多次將磨削后的軋輥進(jìn)行測試,此滾珠絲杠完全能夠滿(mǎn)足備件使用要求,此次磨床Y軸國產(chǎn)化改造取得成功。