1月11日9時(shí)22分,隨著(zhù)咔嚓一聲,寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)3號連鑄機液壓剪完成改造后順利剪切第一條紅坯,隨后其化4個(gè)流次也相繼完成液壓剪切,標志著(zhù)煉鋼廠(chǎng)節能降耗重點(diǎn)推進(jìn)項目——3號連鑄機液壓剪改造一次熱試取得圓滿(mǎn)成功。
煉鋼廠(chǎng)3號連鑄機于2003年投產(chǎn),鑄坯切割采用火焰切割方式,存在割縫損失大、能源介質(zhì)消耗大、運行成本較高,且設備使用時(shí)間長(cháng)、故障率較高。去年11月,該廠(chǎng)決定對原有的火焰切割設備進(jìn)行升級改造為液壓剪切。
3號連鑄機液壓剪切割鑄坯采用液壓油進(jìn)行驅動(dòng)的機械定尺切割技術(shù),主要由液壓剪本體、專(zhuān)用液壓站、能源介質(zhì)配管和電氣控制設備等組成。剪切時(shí)剪刃由下往上運動(dòng),剪刃與拉速同步,鑄坯剪斷后剪刃張開(kāi),剪機由平移油缸平穩返回原位,具有切割速度快、無(wú)金屬損耗、無(wú)燃氣氧氣消耗、無(wú)切割煙塵等一系列優(yōu)點(diǎn)。
3號連鑄機液壓剪對比改造前的火焰切割,可實(shí)現鑄坯無(wú)縫切割和無(wú)煙塵切割,每年減少金屬切損及降低運行成本407萬(wàn)元。同時(shí),液壓剪切徹底解決了切口熔瘤和切割渣大量堆積的問(wèn)題,提高鑄坯質(zhì)量;消除了火焰切割產(chǎn)生的大量切割粉塵,有效改善切割跨鑄機周?chē)ぷ鳝h(huán)境;設備運行更穩定,更換液壓剪的時(shí)間僅需1h,比更換切割機4h的時(shí)間顯著(zhù)縮短,提高維修人員的工作效率,降低勞動(dòng)強度。(陳立新 黃寶華)