“七分原料、三分操作”是高爐工作者對高爐生產(chǎn)管理的詮釋?zhuān)w現原燃料在高爐生產(chǎn)過(guò)程中的作用和地位。把好入爐原燃料質(zhì)量關(guān),杜絕不合格的原燃料輔料進(jìn)入高爐是每一位煉鐵人的職責。如何踐行“以高爐為中心”的思想,服務(wù)好高爐,讓高爐“吃”好,是每一道工序必須思考的問(wèn)題。
進(jìn)入2022年,煉鐵廠(chǎng)繼續緊跟達州鋼鐵冶煉方式轉變后的生產(chǎn)節奏,堅持以“圍繞高爐穩定順行”為中心的管理理念,在各個(gè)環(huán)節樹(shù)立起一切為高爐服務(wù)的意識。近段時(shí)間,煉鐵廠(chǎng)聚焦“提高入爐原燃料質(zhì)量”這一核心目標,收集各環(huán)節在前期生產(chǎn)過(guò)程中遇到的瓶頸問(wèn)題,按照具體事項具體落實(shí)的原則,對生產(chǎn)中影響入爐原燃料質(zhì)量的突出問(wèn)題,竭力想辦法解決。已經(jīng)于2月中旬成功投入運行的“塊礦進(jìn)入燒結環(huán)冷在線(xiàn)烘干”這一技改項目,就是煉鐵廠(chǎng)做出的一項亮點(diǎn)技改工作,該項目投入運行后,達到了預期效果。
經(jīng)了解,自該公司冶煉方式轉變以來(lái),高爐入爐料結構大幅度改變,燒結礦入爐比例上升到85%左右,入爐塊礦比例上升到15%以上,對燒結能力和料場(chǎng)塊礦加工能力是一個(gè)巨大挑戰。特別是在面臨塊礦粉末小于10mm達到45%以上、篩分難度較大、現場(chǎng)堵溜槽現象嚴重、塊礦加工系統能力嚴重不匹配以及現場(chǎng)作業(yè)人員不足等實(shí)際情況下,煉鐵廠(chǎng)從自身出發(fā),積極想辦法解決問(wèn)題。
?“塊礦進(jìn)入燒結環(huán)冷在線(xiàn)烘干”這一思路提出后,煉鐵廠(chǎng)立即組織各專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員進(jìn)行了討論,匯報研究后,于2021年12月下旬開(kāi)始實(shí)施技改,為節約成本,該項目全部利用舊設備、舊鋼材進(jìn)行改建。2022年2月13日,“塊礦進(jìn)入燒結環(huán)冷在線(xiàn)烘干”系統正式投入生產(chǎn),首先在小高爐用料上進(jìn)行了運用,從使用情況看,小高爐渣堿穩定、機燒比穩定、產(chǎn)量穩定,達到了預期效果。
員工黃波說(shuō):“‘塊礦進(jìn)入燒結環(huán)冷在線(xiàn)烘干’技改項目,經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的籌建,終于投入運行了,通過(guò)這近段時(shí)間的運行和我們車(chē)間這個(gè)崗位的工友反映,該系統運行效果良好,困擾我們原料車(chē)間已久的塊礦篩分難度大、沿線(xiàn)工友勞動(dòng)強度大等實(shí)際困難得到了解決,同時(shí)也大大提高了塊礦入爐質(zhì)量,有效降低了原料成本?!?/p>
控制入爐原燃料質(zhì)量,是把好產(chǎn)品質(zhì)量的一道重要關(guān)口。不斷創(chuàng )新,通過(guò)實(shí)施技改,減輕員工勞動(dòng)強度,提升工作質(zhì)量和效率,是助力生產(chǎn)的內生動(dòng)力。在困難面前,煉鐵人始終牢記“我是高爐服務(wù)者”這一使命,迎難而上,克服了一個(gè)個(gè)艱難險阻,經(jīng)受住了一場(chǎng)場(chǎng)嚴峻考驗。進(jìn)入新的階段,達州鋼鐵迎來(lái)新了的局面,煉鐵廠(chǎng)全體員工將繼續保持“優(yōu)質(zhì)服務(wù)高爐,持續創(chuàng )新,持續創(chuàng )效”的初心,為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而努力。(毛會(huì ) 李雪梅)