寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)近期針對原料區域皮帶撒漏料“老大難”問(wèn)題展開(kāi)專(zhuān)項攻關(guān),取得顯著(zhù)成效,尤其是水洗皮帶方案實(shí)施后,皮帶撒漏料回收由人力鏟料改為水洗皮帶粘料至沉淀池、定期機械清理沉淀池回收料的方式,從源頭上進(jìn)行改善治理,可減少皮帶機回程90%以上的粘料和撒料,有效降低了員工工作量和人工成本。
皮帶撒料漏料 影響原料生產(chǎn)
煉鐵廠(chǎng)原料生產(chǎn)作業(yè)區翻車(chē)機區域翻9、翻10皮帶機運輸物料為粉礦、塊礦,雨季物料粘濕,容易導致回程皮帶粘結料、落料多,人工清料工作量非常大。近期部分清料協(xié)力人員退出后,為不影響正常生產(chǎn),原料生產(chǎn)作業(yè)區管技業(yè)人員、生產(chǎn)人員,克服困難,利用班后、休息日等時(shí)間自力承擔清理工作。但因皮帶漏料、噴料多,尤其是雨后皮帶粘料更加明顯,清料速度滯后于漏料速度,不利于現場(chǎng)安全、環(huán)境管理。面對困境,原料生產(chǎn)作業(yè)區向煉鐵廠(chǎng)進(jìn)行了匯報,反映情況、尋求支撐。煉鐵廠(chǎng)積極尋找解決方法,指定陳科創(chuàng )新團隊承攬、指導該問(wèn)題的治理。公司工會(huì )、人事部知悉情況后,也及時(shí)給以關(guān)心和支撐,相關(guān)領(lǐng)導多次到現場(chǎng)了解情況、商討解決方案。
堅持問(wèn)題導向 設法進(jìn)行改善
陳科創(chuàng )新團隊接到任務(wù)后,多次到現場(chǎng)了解情況,和原料生產(chǎn)作業(yè)區人員商討如何改進(jìn)??紤]企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)困難,不可能實(shí)施大的技改項目,陳科及項目團隊成員先后提出了一系列“微改進(jìn)”措施:降低給1至給6皮帶機鐵擋板,壓實(shí)膠擋板外加鐵片;托輥由圓柱形改成腰鼓形;球團礦輸送皮帶加裝防跳料擋板和擋簾;翻9更換了2套新型專(zhuān)利皮帶刮板;檢查、調整皮帶機刮刀壓緊程度,盡量把料刮干凈。尤其是2套新型專(zhuān)利刮刀裝在翻車(chē)9皮帶后,漏料得到較明顯地減少。
實(shí)施工藝改進(jìn) 提升改善效果
為進(jìn)一步提升改善效果,陳科創(chuàng )新團隊繼續尋找更好的解決方法。陳科想到了自己2021年申請的一項發(fā)明專(zhuān)利《一種燒結配混系統的皮帶運輸機清潔裝置及清洗方法》,本發(fā)明提供了一種燒結配混系統的皮帶運輸機清潔裝置及清洗方法。經(jīng)得領(lǐng)導同意后,陳科創(chuàng )新團隊結合現場(chǎng)實(shí)際制定了實(shí)施方案:在繼續優(yōu)化、保障皮帶刮刀清掃效果基礎上,在積料比較多的翻9、翻10和焦4的回程皮帶處安裝自動(dòng)沖洗裝置,沖洗水匯集到?jīng)_洗槽內,沖洗槽下連接水池或者水管,將沖洗水接入三級沉淀池,經(jīng)過(guò)三級沉淀后用水泵抽到通廊進(jìn)行皮帶沖洗,循環(huán)使用。
確定方案后,所有施工由煉鐵廠(chǎng)組織,原料作業(yè)區維檢班在做好日常維檢作業(yè)基礎上,專(zhuān)門(mén)抽調維修人員連續奮戰18天,利用舊水箱作沉淀池(節約成本約10萬(wàn)元),采用鋼板、鋼管材料約3噸1.2萬(wàn)元、水泵一個(gè)約0.5萬(wàn)元投入,建立皮帶水洗系統。方案實(shí)施后,可減少皮帶機回程90%以上的粘料和撒料,皮帶撒漏料回收由人力鏟料改為水洗料至沉淀池,沉淀10噸料左右后再用勾機把料勾出來(lái),再拉到原料堆場(chǎng)。此項改進(jìn),從源頭上進(jìn)行治理,有效降低了員工工作量和人工成本。
據陳科介紹,視實(shí)際運行情況,下一步會(huì )繼續參照目前改善方案,對翻車(chē)機地坑等處皮帶漏料進(jìn)行改善。(陳立新 羅小娥)