軋鋼廠(chǎng)認真貫徹落實(shí)“四化”“四有”要求
以問(wèn)題為導向,堅持創(chuàng )新驅動(dòng)
以目標為導向,持續降本增效
以結果為導向,推動(dòng)價(jià)值創(chuàng )造
線(xiàn)材產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現連續2小時(shí)以上
穩定生產(chǎn)58支
收集節奏提升9秒
效率提升13%
線(xiàn)材產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)節奏穩步提升,小時(shí)產(chǎn)量不斷提高,然而各處制約小時(shí)產(chǎn)量的問(wèn)題逐漸暴露?!胺€定生產(chǎn)小時(shí)支數只能達到50條,通過(guò)速度提升及軋線(xiàn)改善,還是只能滿(mǎn)足1小時(shí)內連續生產(chǎn)?!睓C械設備技術(shù)高級主任師李林洪說(shuō)。
問(wèn)題出在哪里?該如何解決?
軋鋼廠(chǎng)黨委搭建攻關(guān)平臺,協(xié)調達涅利聯(lián)合攻關(guān),形成優(yōu)勢互補,有力地推動(dòng)方案落實(shí),練兵于一線(xiàn),服務(wù)在一線(xiàn)。作為老黨員的李林洪,充分發(fā)揮黨員戰斗力,抱著(zhù)勢必消滅“攔路虎”的決心,李林洪所在的攻關(guān)團隊對線(xiàn)材產(chǎn)線(xiàn)全線(xiàn)展開(kāi)調研,攻關(guān)團隊認為,速度提升將縮短生產(chǎn)純軋制時(shí)間,進(jìn)而加快集卷收集節奏。在多次觀(guān)察討論后,發(fā)現卷芯架在傾翻臺架處有聚集現象,測量各個(gè)動(dòng)作的運行曲線(xiàn),分析后發(fā)現鋼卷上鉤節拍與產(chǎn)能提升后的生產(chǎn)節拍不相符,鋼卷上鉤時(shí)間較長(cháng),影響生產(chǎn)節奏。
降低上鉤時(shí)間成為提升制造能力的關(guān)鍵。攻關(guān)團隊拆解了傾翻臺架設備的結構原理分解動(dòng)作,發(fā)現原設計為普通換向閥調速,高低速切換時(shí),沖擊力超過(guò)機械結構承載能力,隨時(shí)會(huì )發(fā)生機械損毀事故。
如何在保證設備安全的前提下提速呢?
攻關(guān)團隊經(jīng)過(guò)頭腦風(fēng)暴后,制定了新方案。液壓專(zhuān)業(yè)將普通閥更換為比例閥,重新鋪設電纜,對比例調速采用高速、減速、停止,多斜坡分段控制,對閥口開(kāi)度及關(guān)閉以1%進(jìn)行遞增遞減測試,找到最佳控制參數。電氣專(zhuān)業(yè)將更換控制回路后,采用APC控制策略,并編寫(xiě)了新的控制程序,通過(guò)多專(zhuān)業(yè)現場(chǎng)無(wú)數次的優(yōu)化調試后,上鉤時(shí)間節約了6.2秒,為節奏提升奠定了基礎。(李林洪、張宏亮)