問(wèn):面對鋼鐵行業(yè)寒冬,基層有啥“好招”?
答:軋材廠(chǎng)運行車(chē)間苦練“內功”,全面對標找差,追求極致的能源消耗,降低生產(chǎn)成本。
9月份,棒二加熱爐熱裝率離75%的目標值有差距,車(chē)間副主任項華培全程跟蹤熱裝流程,從改善流程和內部管理兩方面進(jìn)行改進(jìn)。
1.熱送流程優(yōu)化 效率再提高
以往熱坯吊運過(guò)程中,沒(méi)有考慮到廠(chǎng)房結構因素,采用就近卸坯原則,易導致熱坯置于風(fēng)口處,熱量快速流失。為此,項華培將遠離風(fēng)口的堆位作為熱坯堆位,減緩熱量損失速度。
2.加強內部管理 收發(fā)更規范
加強坯管和崗位人員熱裝管理,坯料收發(fā)按“先回先進(jìn)”原則組織,實(shí)行賽馬機制,對熱裝率排名前三小組進(jìn)行激勵嘉獎,提高各小組提升熱裝率的積極性。
坯管人員現場(chǎng)吊運熱坯
隨著(zhù)流程的優(yōu)化改進(jìn),坯管小組全員的不懈努力,10月份熱裝率達到了82.5%,超過(guò)目標值7.5個(gè)百分點(diǎn),11月份熱裝率達到了83.2%,超過(guò)目標值8.2個(gè)百分點(diǎn),伴隨熱裝率的提升,煤氣消耗也有效降低。(黃來(lái))