本報記者 李巍 通訊員 楊業(yè)璐
第三季度以來(lái),河鋼集團張宣科技特材研制公司中試基地瞄準滿(mǎn)產(chǎn)盈利第一要務(wù),狠抓生產(chǎn)組織、技術(shù)攻關(guān)和設備管理,圓滿(mǎn)完成保供、提質(zhì)、降本、創(chuàng )效等任務(wù),電弧爐實(shí)現日產(chǎn)40噸連續穩定生產(chǎn),8月份產(chǎn)量環(huán)比增長(cháng)90%;8月份單工序成本環(huán)比降低679元/噸鋼,降幅達到10%;完成8個(gè)牌號近零碳綠色模具鋼冶煉開(kāi)發(fā)任務(wù),綠色品牌優(yōu)勢加速釋放。
以訂單兌現牽引效率提升
8月29日,特材研制公司中試基地LF精煉爐(鋼包精煉爐)旁,該作業(yè)區組長(cháng)張兵正在緊張有序地組織合金加熱等工作?!盀楣澕s每一分鐘,在電弧爐鋼包出包前15分鐘,我們提前協(xié)調好天車(chē)吊運、合金加熱等其他輔助工序,避免從EAF電弧爐到LF精煉爐的蹲包時(shí)間,縮短各環(huán)節的等待時(shí)間,最大限度提高生產(chǎn)效率?!睆埍f(shuō)。
針對月度發(fā)貨量任務(wù),中試基地倒排交期,開(kāi)展滿(mǎn)產(chǎn)高產(chǎn)拉練,全力保證完成電爐錠冶煉任務(wù)?!白鳛樘夭难兄乒镜谝坏拦ば?,必須從源頭保證每日產(chǎn)量,為后道工序搶出寶貴時(shí)間,確保按時(shí)按質(zhì)兌現訂單?!痹摶刈鳂I(yè)長(cháng)高正利表示。
針對EAF+LF+VOD三聯(lián)工藝生產(chǎn)特性,該公司詳細制訂增產(chǎn)措施,將日產(chǎn)2爐調整為日產(chǎn)4爐,建立激勵制度。全體干部職工迅速行動(dòng),提前對物料供應、機加工作業(yè)、物流運輸及產(chǎn)品外發(fā)等進(jìn)行全面排查,并針對制約環(huán)節制訂預案。
張兵帶頭攻堅,開(kāi)展“提高成分一次命中率”攻關(guān),結合產(chǎn)品特性,梳理LF精煉爐操作細節,明確工藝控制要點(diǎn),組織班組職工進(jìn)行工藝、設備參數、規范操作、注意事項、環(huán)節優(yōu)化等方面系統培訓,全面提升職工綜合水平;強化崗位練兵,提高團隊配合度,規范操作要領(lǐng),消除多余動(dòng)作,確保關(guān)鍵工藝操作用時(shí)最少、質(zhì)量最優(yōu)。8月份,該公司LF爐噸鋼電耗降低約30千瓦時(shí),噸鋼冶煉成本降低17.8元。
以技術(shù)攻關(guān)助力質(zhì)量提升
“通過(guò)一個(gè)月的共同努力,8月份鋼中氮含量環(huán)比降低25ppm(百萬(wàn)分比濃度),氧含量環(huán)比降低10ppm,我們用最短的時(shí)間取得了巨大的進(jìn)步,關(guān)鍵指標躋身國內特材行業(yè)第一梯隊?!?月2日,在技術(shù)攻關(guān)總結會(huì )上,中試基地技術(shù)組骨干陳飛向大家亮出了氣體攻關(guān)的成績(jì)單。
質(zhì)量是企業(yè)的生命線(xiàn)。長(cháng)期以來(lái),中試基地堅持中高端定位,持續加強質(zhì)量和標準化管理,全面對標先進(jìn)企業(yè),查不足、找短板、定措施,針對產(chǎn)品、工藝、成本、流程等方面的瓶頸開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),加快提升產(chǎn)品檔次。
氣體含量控制水平是客戶(hù)對模具鋼進(jìn)行產(chǎn)品分級的主要判斷依據,直接關(guān)系到模具鋼產(chǎn)品在市場(chǎng)中的定價(jià)。該公司迅速集結技術(shù)、生產(chǎn)等骨干,成立降低模具鋼氣體含量專(zhuān)項攻關(guān)小組,分階段制訂攻關(guān)目標。他們圍繞EAF、LF、VOD、澆注四大工序,制訂21條攻關(guān)措施,定責任、定時(shí)限,并明確獎勵標準,提高了干部職工提質(zhì)增效的主動(dòng)性和積極性。
為加速實(shí)現第一階段的攻關(guān)目標,該公司班子成員連續一周跟班生產(chǎn),奔著(zhù)最關(guān)鍵的問(wèn)題持續攻關(guān)。該公司生產(chǎn)、技術(shù)骨干李瑞峰、陳飛等10余人緊緊扭住“硬骨頭”不放松,認真統計分析每一爐次的冶煉情況,在終點(diǎn)碳含量、合金烘烤到造渣工藝、真空精煉爐的密封維護等方面逐步改進(jìn)提升。其間,他們進(jìn)一步細化電弧爐出鋼操作,確保出鋼時(shí)鋼流圓直,減少過(guò)程吸氧、吸氮;精準控制精煉造白渣工藝,加密過(guò)程檢測分析,優(yōu)化合金化工藝,勤觀(guān)察、勤調整,精準把控脫氧劑的使用量與加入時(shí)間間隔,延長(cháng)白渣保持時(shí)間,提高脫氧效果;嚴格執行VD精煉爐抽真空吹氬操作,提升鋼水脫氣效率;做好保護澆鑄,使用氬封圈與氬封裝置雙重保護,避免鋼液吸氣。
與此同時(shí),攻關(guān)小組積極組織電爐崗位工技術(shù)比武活動(dòng),開(kāi)展提高冶煉終點(diǎn)碳含量、化學(xué)成分內控率等多項技術(shù)攻關(guān),推進(jìn)模具鋼質(zhì)量大幅提升。7月、8月份,該公司特材產(chǎn)品質(zhì)量合格率、客戶(hù)滿(mǎn)意率均穩定在100%。
《中國冶金報》(2023年09月13日 03版三版)