近日,在寶武集團4月份“全面對標找差,創(chuàng )建世界一流”勞動(dòng)競賽排行榜中,中南股份棒三線(xiàn)榜上有名,榮獲長(cháng)材工序效率提升勞動(dòng)競賽-棒材裝爐溫度提升亞軍產(chǎn)線(xiàn)。他們是怎么干出來(lái)的?讓我們一起來(lái)看看。
統一思想,激發(fā)內生動(dòng)力
今年以來(lái),面對嚴峻的鋼鐵市場(chǎng)形勢,棒三生產(chǎn)作業(yè)區利用班前班后會(huì )、專(zhuān)題學(xué)習、微信工作群等形式向員工宣貫形勢任務(wù)教育,號召全員過(guò)“緊日子”,進(jìn)一步認清形勢,樹(shù)立緊迫感和危機感,堅定信心,積極主動(dòng)應對挑戰,凝聚全員智慧力量,在降本增效、效率提升上持續發(fā)力,通過(guò)提高裝爐溫度降低出爐溫度,減少燃料的投入,從而到達降低燃耗成本的目的,向生產(chǎn)成本要效益。
多管齊下,穩出實(shí)招
作業(yè)區針對降本攻關(guān)項目制定激勵機制,將“鋼坯入爐溫度”作為KPI考核指標之一,確保人人肩上有擔子,個(gè)個(gè)身上有指標,充分調動(dòng)員工積極性,激發(fā)員工深挖潛力;同時(shí),迅速成立提高鋼坯入爐溫度的攻關(guān)團隊,對現場(chǎng)痛點(diǎn)難點(diǎn)進(jìn)行頭腦風(fēng)暴,意見(jiàn)一致后,立即采取各種措施,最終取得明顯成效。例如在紅送輥道鋪設專(zhuān)用保溫防護罩,降低了直送來(lái)坯的物流輸送50℃-100℃的溫度損失;為了減少中間鋼坯冷卻環(huán)節,把行車(chē)磁盤(pán)吊改成夾鉗,由原來(lái)的只能收最高550℃的下線(xiàn)坯,具備了接收750℃的高架坯能力,熱裝率較之前提升了約8%;雙上料臺架配置,2#臺架具備返料功能,對保證高熱裝率、提高坯料入爐效率作用顯著(zhù);富氧燃燒系統的投用,提高了理論燃燒溫度,增加了加熱爐產(chǎn)能,降低了排煙量,從而降低了燃料投入
。極致降本理念深入人心,一加熱工在工作中主動(dòng)作為,建言獻策,探索出了高架坯彎鋼矯直操作方法,改善了彎鋼入爐的困難的問(wèn)題,實(shí)現鋼坯“趁熱吃”,棒三線(xiàn)的平均入爐溫度提升至677.27℃,這些改進(jìn)、改善為增加燃燒效率,實(shí)現提高入爐鋼溫和降低出爐鋼溫,即“入高出低”提供了良好的條件。
上下協(xié)同,高效聯(lián)動(dòng)
作業(yè)區加強上下工序的協(xié)調溝通,優(yōu)化生產(chǎn)計劃編排,使煉坯計劃與棒三線(xiàn)的生產(chǎn)計劃高度吻合;生產(chǎn)、設備室全部協(xié)同出動(dòng),堅持開(kāi)展熱裝熱送天天讀,針對當天遇到的問(wèn)題進(jìn)行具體分析并形成解決方案,入爐溫度得以穩步提升。
下一步,棒三生產(chǎn)作業(yè)區將持續在提升效率上下功夫,眼睛向內,對標找差,深挖潛力,為企業(yè)提質(zhì)增效添磚加瓦。(李麗瑩 朱國興)