“劉興,自從你將皮帶溜槽的堵料料位計改變了接線(xiàn)方式,已經(jīng)2個(gè)月沒(méi)發(fā)生一起損壞料位計的故障,減少了我們維修的工作量,同時(shí)還節約了備件成本,你真棒!”
“這是我應該做的,只要平時(shí)勤在生產(chǎn)現場(chǎng)仔細觀(guān)察設備的癥結并分析總結,發(fā)揮創(chuàng )新思維,就能為降本增效做出成績(jì)?!?/p>
寶武集團中南股份焦化工序有74條皮帶,皮帶在輸送焦炭時(shí)通過(guò)下料溜槽轉送到另外一條皮帶過(guò)程中焦炭堆積有時(shí)會(huì )發(fā)生堵料事故,因此在每個(gè)溜槽都安裝了一個(gè)防堵料的料位計,料位計感應到焦炭發(fā)生堆積會(huì )發(fā)生一個(gè)信號給中控,中控在接收到堵料信號會(huì )立即啟動(dòng)聯(lián)鎖停機功能,并立即通知皮帶當班的操作工到溜槽現場(chǎng)疏通堆積的焦炭消除堵料事故,防止堵料后撕裂皮帶或燒壞電動(dòng)機。2022年11月之前,每月平均損壞2個(gè)料位計,每次更換料位計的用時(shí)為35分鐘,增加了維修人員的工作量且降低了皮帶的工作效率。煉鐵廠(chǎng)設備點(diǎn)檢作業(yè)區點(diǎn)檢6班4號5號焦爐區域點(diǎn)檢員劉興、段鵬軍放棄休息日,對C201、C105皮帶溜槽中的料位計損壞原因主動(dòng)到現場(chǎng)蹲點(diǎn)分析,通過(guò)2天的仔細觀(guān)察、分析、總結,發(fā)現皮帶運行時(shí),由于堵料料位計的接線(xiàn)端在流槽的下方,焦炭在下溜槽瞬間,焦炭粉粉末通過(guò)料位計接線(xiàn)部位的縫隙滲入到料位計的接線(xiàn)盒內部,由于水熄焦含有一定的水分,滲入到接線(xiàn)盒內部的焦炭粉與料位計的電源接線(xiàn)端子與金屬外殼導通,造成電源與料位計金屬外殼發(fā)生短路故障而損壞料位計。
找到料位計損壞的癥結后,劉興、段鵬軍決定通過(guò)技改降低料位計損壞頻次,但料位計的安裝位置只能在現在的位置,如果改變位置安裝,料位計的靈敏度將降低,發(fā)生堵料事故會(huì )更加頻繁,怎么辦?在提出的3個(gè)整改方案措施中,經(jīng)過(guò)多次的模擬實(shí)驗,最終選擇料位計在原有位置安裝,去除接線(xiàn)盒,直接從料位計的接線(xiàn)端子引出電源線(xiàn)至2米外的電源控制開(kāi)關(guān)處,中間不留導線(xiàn)接口,并用絕緣封堵泥封住料位計的接線(xiàn)端子金屬外殼的縫隙,有效防止焦炭粉塵滲入。
只是巧妙的改變料位計的接線(xiàn)方式,有效消除了料位計損壞的癥結,年節約備件費用就可達46萬(wàn)元。 (劉良玉)