2020年,陜鋼集團龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)圍繞全年目標任務(wù),緊抓“四個(gè)聚焦”,落實(shí)“四個(gè)突出”,推進(jìn)安全、穩定、高效、低耗的生產(chǎn)組織模式,以制度落實(shí)、管理效率提升為基礎,以提質(zhì)降耗、降本增效為主線(xiàn),以解決生產(chǎn)實(shí)際問(wèn)題為突破口,主動(dòng)出擊、全員發(fā)力,構建全員、全方位、全過(guò)程的生產(chǎn)管控體系,促使多項技術(shù)指標取得新突破。
降低鋼鐵料消耗創(chuàng )效9000余萬(wàn)元
為進(jìn)一步降低鋼鐵料消耗,該單位從原料質(zhì)量提升上想辦法,建立原料質(zhì)量競爭評價(jià)體系,降低轉爐渣料消耗,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,穩定轉爐操作,降低吹損,提高鋼水收得率。同時(shí)借助智能化檢測設備,利用煙氣分析、聲納化渣、投彈系統、智能化煉鋼系統提高轉爐終點(diǎn)命中率和不倒爐出鋼比率。實(shí)施少渣冶煉,開(kāi)展留渣操作,有效利用渣中全鐵;優(yōu)化鋼渣處理工藝,循環(huán)利用鋼渣副產(chǎn)品,優(yōu)化配加方式,提高含鐵原料配加量;實(shí)施出鋼工序、吹氬站工序配加清潔廢鋼,提高有益元素收得率。1至11月份,該單位鋼鐵料消耗較去年同期降低4.6kg/t,綜合創(chuàng )效9000余萬(wàn)元。
降低熔劑消耗創(chuàng )效3700余萬(wàn)元
為進(jìn)一步降低熔劑消耗,該單位扎實(shí)開(kāi)展《鈣鎂石灰石在轉爐生產(chǎn)中的多方面應用研究》科研項目,利用鈣鎂石灰石冶金特性,代替石灰和高鎂灰造渣,同時(shí)利用鈣鎂石灰石冷凝熱態(tài)爐渣粘補爐襯,穩定了爐型,為石灰和高鎂灰降低奠定了堅實(shí)基礎。為提高原料質(zhì)量,該單位制定熔劑質(zhì)量評價(jià)機制,提出了石灰進(jìn)購使用原則:優(yōu)質(zhì)優(yōu)先進(jìn)購,質(zhì)量波動(dòng)大的石灰供應廠(chǎng)家作為后補;并明確熔劑外觀(guān)質(zhì)量標準、生過(guò)燒抽查標準、粉末測量標準、異常熔劑質(zhì)量信息反饋流程及整改要求。1至11月份,該單位熔劑消耗較去年同期降低5.5kg/t,創(chuàng )效3700余萬(wàn)元。
降低固定費用創(chuàng )效790萬(wàn)元
通過(guò)細化生產(chǎn)組織,統籌兼顧、科學(xué)組織,嚴抓過(guò)程工序管控,形成以連鑄為中心、轉爐為基礎、設備為保障、安全是關(guān)鍵、溫度為靈魂的生產(chǎn)組織理念。嚴格控制工序時(shí)間,爭分奪秒,提高生產(chǎn)緊密度,以時(shí)間換效率,以效率換效益。針對生產(chǎn)工序薄弱環(huán)節,提升輔助區域服務(wù)能力,降低外圍區域對生產(chǎn)系統的影響,通過(guò)實(shí)施快速補爐工藝、大氧壓操作工藝、優(yōu)化出鋼口及鋼包水口擴徑、開(kāi)展底吹大流量操作工藝等攻關(guān)活動(dòng),發(fā)揮120噸轉爐擲落式在線(xiàn)自動(dòng)檢測工藝潛力,提高轉爐終點(diǎn)命中率,提高直接出鋼比率,縮短轉爐冶煉周期。通過(guò)合理安排設備定檢修,見(jiàn)縫插針,縮短檢修時(shí)間,合理協(xié)調人力資源,對檢修質(zhì)量嚴格把關(guān),提高設備作業(yè)率。通過(guò)多項舉措,不斷提升生產(chǎn)效率,降低固定費用,創(chuàng )效約790萬(wàn)元。(劉海瑞)