進(jìn)入11月份以來(lái),方大九鋼進(jìn)一步加強精細化管理,以提高經(jīng)濟技術(shù)指標為抓手深挖內潛,從工藝、操作等方面開(kāi)展攻關(guān)、狠抓落實(shí),11月份高爐燃料比、生鐵質(zhì)量等多項經(jīng)濟指標取得明顯進(jìn)步。
強化精細管理 推動(dòng)指標攻關(guān)提效益
“高爐燃料比的高低直接影響煉鐵工序生產(chǎn)成本,是技術(shù)人員降成本攻關(guān)的難題與重點(diǎn)?!?2月12日,該公司煉鐵工序技術(shù)成本科技術(shù)人員楊開(kāi)懷介紹道。
“11月份以來(lái),我們通過(guò)穩扎穩打,統一操作思路、提高高爐熱風(fēng)溫度等一系列措施,高爐燃料比、生鐵質(zhì)量等經(jīng)濟技術(shù)指標均取得了較大突破?!?/p>
統一操作思路,維護好高爐良好的操作爐型,使各項高爐參數穩定受控,從而確保高爐爐缸均勻活躍,是該公司煉鐵工序降低高爐燃料比的重要舉措之一。該公司煉鐵工序通過(guò)建立高爐體檢系統,施行定期排堿制度,加強對關(guān)鍵數據的統計與分析,減少和杜絕高爐結瘤、炸瘤現象,確保高爐爐況穩定順行,有力促進(jìn)高爐燃料比降低。
在降低燃料比方面,該公司煉鐵工序不僅在統一操作思路、維護操作爐型上下功夫,還從緊盯目標,積極提高煤比降低焦比、提升高爐熱風(fēng)溫度入手,11月份該公司煉鐵工序高爐熱風(fēng)溫度達到1145℃,比10月份上升25℃,有力促進(jìn)了高爐燃料比降低。
“與此同時(shí),我們還優(yōu)化了高爐操作、提升了高爐煤氣利用率,達到增鐵節焦的效果。11月份,我們的高爐燃料比為538.85公斤/噸,煤比為144.53公斤/噸,其中燃料比為2019年以來(lái)的最好水平,環(huán)比10月份生鐵日產(chǎn)量增加1439噸,燃料比下降11.61公斤/噸,共計影響生鐵成本下降約31.45元/噸鐵?!睏铋_(kāi)懷介紹,“后續我們還將繼續采取有效措施穩定高爐外圍原燃料質(zhì)量、入爐品位及渣鐵排放穩定性,促進(jìn)高爐各項指標實(shí)現再突破?!?/p>
在降低高爐燃料比方面取得新突破的同時(shí),11月份生鐵質(zhì)量也取得歷史最好水平。該公司煉鐵廠(chǎng)選擇合適的造渣制度以增大硫的分配系數,穩定高爐各項參數,適當提高燒結礦堿度,改善燒結礦還原性,提高燒結礦軟熔溫度,促進(jìn)高爐內硫的揮發(fā)及提高高爐初渣脫硫能力。11月份,該公司煉鐵廠(chǎng)穩扎穩打,高爐保持穩定順行,生鐵質(zhì)量取得了歷史性突破,其中生鐵合格率為100%,一級品率比10月份上升了23.16%,比2019年上升了55.53%,為歷史最好水平。
深挖降本潛能 實(shí)現降本增效最大化
為深挖降本潛能,方大九鋼將重點(diǎn)放在了煉鐵、軋鋼、動(dòng)力等重點(diǎn)工序上,做到“創(chuàng )效一分錢(qián)不嫌少”,最大限度為企業(yè)創(chuàng )造效益。
——小改小革降成本。以該公司煉鐵高爐上料槽下返礦系統改造為例,該廠(chǎng)的成品原料經(jīng)二級篩過(guò)篩后分為返礦粉和小機料,其中小機料再回高爐入爐使用。后因高爐工藝調整,小機料不再回爐使用,返礦也不需要分級,而原上料程序設計為二級篩聯(lián)鎖,即小機料皮帶和二級篩分系統均24小時(shí)連續運行,使得小機料皮帶長(cháng)時(shí)間空轉浪費資源,還增加了員工的勞動(dòng)強度。針對此狀況,該公司煉鐵廠(chǎng)實(shí)行小改小革,將聯(lián)鎖程序改為手動(dòng)啟動(dòng),并將小機料皮帶作為備用皮帶使用。通過(guò)測算,改造后預計每年可節省電費約21.6萬(wàn)元,備件費用約6.4萬(wàn)元,成功達到了降本增效的效果。
——發(fā)揮機組最大潛能。最大程度發(fā)揮自發(fā)電系統的創(chuàng )效潛能,該公司制定每臺機組發(fā)電量指標,梳理制約發(fā)電的關(guān)鍵點(diǎn),根據各單位煤氣用量每天統計煤氣使用情況,使煤氣高效利用;強化設備點(diǎn)巡檢,明確設備管理責任,及時(shí)消除設備隱患,提高設備運行穩定性;加強崗位職工標準化操作,對當前機組存在的缺陷有針對性制定改進(jìn)措施,細化分解各項發(fā)電指標,從源頭上調動(dòng)運行人員的主動(dòng)性和工作積極性,確保發(fā)電機組多發(fā)電、創(chuàng )實(shí)效。11月份,該公司噸鋼電耗降至36.12度,較計劃指標下降3.68度,為公司節約用電215.94萬(wàn)度。
——實(shí)現品規創(chuàng )效。作為品規創(chuàng )效的主陣地,11月份,方大九鋼軋鋼工序圍繞“降本提產(chǎn)增效益”中心工作,細化分解競賽指標、逐級落實(shí)責任,科學(xué)、精細微調品規軋制計劃,以“高產(chǎn)創(chuàng )效,品規創(chuàng )效”攤薄成本;強化專(zhuān)業(yè)管理“哈下腰”靠前服務(wù)措施,抓實(shí)設備點(diǎn)巡檢和維護,全方位降成本、提效益。11月份,該公司軋鋼廠(chǎng)當月產(chǎn)量完成率達到109.75%,超公司計劃51845噸,創(chuàng )出月產(chǎn)新高,品規創(chuàng )效結出碩果,全月較預算成本實(shí)現增創(chuàng )效益1018萬(wàn)元。
下一步,該公司將繼續以?xún)?yōu)化經(jīng)濟技術(shù)指標、降低企業(yè)工序成本為切入點(diǎn),在保證安全、生產(chǎn)穩定順行的前提下,促進(jìn)各項生產(chǎn)指標穩步提升,全面打好2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收官戰。(吳益凡)