遠控無(wú)線(xiàn)焊接創(chuàng )實(shí)效
棒材一線(xiàn)成品鋼材的標牌焊接工作需通過(guò)操作點(diǎn)焊機的焊槍來(lái)完成,點(diǎn)焊機的焊槍到焊機的控制線(xiàn)路用兩芯電纜連接。由于現場(chǎng)鋼材位置分散,崗位工在焊接時(shí)就必須來(lái)回移動(dòng)槍線(xiàn),導致電纜容易磨損拉斷,給維修工增加工作強度并影響生產(chǎn)順行。針對此難題,該單位技術(shù)人員將連接焊機與槍頭的控制電纜拆除,在點(diǎn)焊機上安裝遙控裝置,以達到遠控無(wú)線(xiàn)焊接的目的。改造后,點(diǎn)焊機控制再未出現故障,不僅降低了人員勞動(dòng)強度,而且保證了生產(chǎn)順行,同時(shí)節約誤機時(shí)間2小時(shí),年創(chuàng )效6萬(wàn)余元。
出爐輥道控制再升級
棒材一線(xiàn)出爐輥道時(shí)常出現2段輥道卡阻的現象,導致電機及減速機頻繁損壞,鋼不能順利咬入1架軋機,影響生產(chǎn)節奏。針對這一問(wèn)題,該單位技術(shù)人員對出爐1、2段減速電機數量進(jìn)行優(yōu)化,并修改PLC程序實(shí)現出爐1段手動(dòng)控制,2段自動(dòng)控制。改造后,杜絕了出爐2段輥道卡阻的現象,年可減少損壞減速電機10余臺,減少回爐鋼30余支,年綜合創(chuàng )效76萬(wàn)余元。
實(shí)時(shí)監控助力精準操作
棒材一線(xiàn)1CS操作工在操作入爐口輥道時(shí),由于1CS操作臺與加熱爐爐口距離較遠,存在視線(xiàn)盲區,易出現操作工誤操作現象,從而影響生產(chǎn)節奏。為解決這一問(wèn)題,該單位技術(shù)人員經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘察,決定在入爐口處加裝攝像頭,并在1CS操作臺、加熱爐儀表室安裝顯示屏。改造后,操作工不僅能清楚觀(guān)察到入爐口輥道及鋼坯運行情況,精準操作,同時(shí)過(guò)鋼量較之前增加7支/天,年創(chuàng )效70萬(wàn)余元。(李海燕)