近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)干部職工立足崗位,開(kāi)動(dòng)腦筋,集智聚慧,用一個(gè)個(gè)錦囊妙“技”,深推“我為企業(yè)降本增效獻一計、出一策、干一事”主題活動(dòng),助推企業(yè)降本增效目標早日實(shí)現。
妙“技”一:自動(dòng)卸灰放料,減少漏風(fēng)穩定生產(chǎn)
改造前,因燒結工序散料收集系統存在少量漏風(fēng)點(diǎn),抽風(fēng)過(guò)程中燒結礦容易反復沖刷積灰斗和卸灰閥裝置,導致漏風(fēng)點(diǎn)增多擴大,漏風(fēng)現象愈發(fā)嚴重。加之卸灰閥放散料采取人工手動(dòng)放料方式,對燒結生產(chǎn)過(guò)程影響較大,一旦放料會(huì )造成燒結機短時(shí)間廢氣溫度下降,出現負壓降低現象,不利于正常生產(chǎn)。
為解決以上問(wèn)題,該單位一方面降低卸灰閥放料頻次,將周期由每小時(shí)一次調整為8小時(shí)一次;一方面將人工手動(dòng)放料方式變?yōu)樽詣?dòng)化卸灰閥放料裝置,每次對放料數量、時(shí)間及時(shí)進(jìn)行校正,確保放料量穩定,提升堵漏效果。實(shí)施后,不僅漏風(fēng)率實(shí)現大幅下降,減少了生產(chǎn)系統波動(dòng),而且減輕了維修人員勞動(dòng)強度,卸灰閥壽命直接延長(cháng)二倍以上。
妙“技”二:補短板堵漏洞,循環(huán)利用降低水耗
據了解,該單位各循環(huán)水系統將回用水作為補充用水,每天約消耗水量40000m3。同時(shí),由于噴淋水系統溫度較高,各綜合泵站置換水量較大,渣水循環(huán)沒(méi)有得到充分循環(huán)利用,造成水量消耗較大,生產(chǎn)成本居高不下。
針對這一問(wèn)題,該單位從細節入手,通過(guò)搶抓檢修時(shí)機及時(shí)對閥門(mén)漏水現象進(jìn)行摸排,杜絕跑冒滴漏現象;利用高爐凈環(huán)水為噴淋水補水,減少置換水量;加強水泵工標準化操作,嚴格按照水質(zhì)標準進(jìn)行排水等舉措,大幅節省了日水量消耗。以上措施實(shí)施后,每日回水消耗量可節省6000m3左右,月可節約成本45萬(wàn)元。
妙“技”三:升級進(jìn)氣管道,節約成本提升效率
高爐爐前開(kāi)口機工作原理是利用鉆桿旋轉和振打打開(kāi)高爐鐵口,放出高溫鐵水。實(shí)際生產(chǎn)中,開(kāi)口機鉆具冷卻裝置設計有水霧通道與氣霧系統配合實(shí)現冷卻,但因霧化裝置氣管管徑和氣源壓力較小,不能完全滿(mǎn)足開(kāi)鐵口操作霧化、冷卻要求,輕則導致鉆桿熔化,重則導致鑿巖機故障,影響開(kāi)鐵口效率。
為提高生產(chǎn)效率,設備技術(shù)人員決定拆卸原氣源進(jìn)氣管道,將進(jìn)氣管徑擴大為以往兩倍,并在進(jìn)氣管道兩端焊接快插接頭,成功使氣源鉆頭壓力達到4至5MPa。改造后,鉆頭、鉆桿不僅可多次重復使用,有效降低鉆具消耗,而且提高了鐵口鉆開(kāi)率,保證出鐵口深度,年可為創(chuàng )效21萬(wàn)元。(楊梅)