陜鋼集團漢鋼公司2#高爐容積為2280m3,配套噴煤系統采用三罐并列下出料,總管加分配器的直接噴吹工藝,采用手動(dòng)的噴吹方式。噴煤速率波動(dòng)大,小時(shí)噴煤量難以精準把控,倒罐過(guò)程中易出現斷煤、空吹、熱風(fēng)壓力不穩等現象。且煤焦置換比降低,煤粉在高爐回旋區燃燒率降低,使更多未燃盡煤粉隨煤氣移除爐外,加重除塵設備負荷,能耗損失較為嚴重。為此,公司對現有噴煤系統進(jìn)行智能化改造,改變出料方式,加裝可調高濃相煤粉輸送器、流量計,對高爐噴煤補氣量精準計量,實(shí)現高濃相噴煤,有效提升固氣比。對工藝流程、PLC系統重新進(jìn)行設計布置,編寫(xiě)控制程序,為每個(gè)噴吹罐配裝氣動(dòng)調節閥穩定罐壓,實(shí)現遠程集中控制,智能化全自動(dòng)操作。
項目安裝調試完成后,噴吹罐泄壓、裝煤、充壓、噴吹及倒罐均實(shí)現一鍵式全自動(dòng)智能?chē)娒?,操作人員只需根據生產(chǎn)要求輸入噴煤量,系統就會(huì )自動(dòng)進(jìn)行調節控制,整個(gè)過(guò)程完整、連續、均勻,不存在倒罐斷煤現象。正常生產(chǎn)時(shí)三個(gè)噴吹罐即可按順序輪換噴吹,也可任意兩個(gè)輪換噴吹,第三個(gè)只做檢修備用。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試運行,設備運行穩定,噴吹精度大幅提升,正常生產(chǎn)時(shí)噴煤速率誤差小于5%,自動(dòng)換罐時(shí)噴煤速率誤差小于10%,切換時(shí)間不足2分鐘。當噴煤量變化時(shí),系統自動(dòng)調節,保證濃相輸送,此外通過(guò)對噴吹罐連通吹掃,氮氣回收量提升明顯,有效降低了能源消耗。自5月份試運行以來(lái),2#高爐智能?chē)娒壕鶆蚍€定,未發(fā)生倒罐斷煤現象,有效助推了高爐生產(chǎn)的安全、穩定、順行。(牛丹)