八月份以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司能源檢計量中心持續強化能源供應,排除設備隱患,向疑難問(wèn)題亮劍,為電力系統提質(zhì)增效賦能,助力生產(chǎn)任務(wù)目標順利實(shí)現。
把脈問(wèn)診,妙開(kāi)良方消除“假油位”故障
該單位運維人員在巡視時(shí)發(fā)現110kV龍鋼變3號主變油位異常升高,隨即技術(shù)人員對主變本體、運行負荷、油溫及環(huán)境溫度進(jìn)行檢查,結合主變銘牌提供的油位與油溫的關(guān)系曲線(xiàn)圖對比分析,確認該油位示值是一種非正常指示的假油位,是由于變壓器長(cháng)期運行,呼吸器堵塞,導致油枕中氣體無(wú)法排出,使油位指示異常升高,若不及時(shí)處理,會(huì )對變壓器安全運行帶來(lái)極大隱患。對此,技術(shù)人員通過(guò)反復研究,最終決定在不影響生產(chǎn)用電的情況下,采用“壓縮空氣法”對3號主變進(jìn)行在線(xiàn)故障處理,通過(guò)打開(kāi)油枕呼吸口,向油枕波紋管中充氣,將油枕上部氣體頂出,然后關(guān)閉排氣閥,停止充氣。此方案有效消除了3號主變假油位現象,保障了公司電網(wǎng)安全順行。
找準病因,對癥下藥根治設備發(fā)熱“病痛”
110kV龍鋼變6號主變由于長(cháng)期高負荷運行,10kV進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜A相靜觸頭出現發(fā)熱現象,嚴重威脅電力系統安全運行,維修人員使用軸流風(fēng)機對其通風(fēng)降溫,雖然有一定的效果,但發(fā)熱問(wèn)題未從根本上解決。近期,該單位技術(shù)人員利用生產(chǎn)系統檢修之際,對6號主變進(jìn)行停電檢修,將該開(kāi)關(guān)小車(chē)拉出,取下靜觸頭座進(jìn)行全面檢查,發(fā)現靜觸頭底座與母排連接處因長(cháng)期大電流作用,導致接觸面氧化,接觸電阻增大且有電弧燒傷痕跡,隨后技術(shù)人員用砂紙將接觸面進(jìn)行打磨,取掉表面氧化膜,再用干凈的棉布蘸酒精將表面擦干凈,等表面干燥后均勻地涂上導電膏,重新裝上靜觸頭。經(jīng)過(guò)處理后,6號主變帶負荷運行,溫度顯示一切正常,為電力系統安全運行奠定了堅實(shí)基礎。
巧施手術(shù),精準施策根除電纜頭“重癥”隱患
電纜頭制作質(zhì)量是電纜安全運行的關(guān)鍵。近期,檢修人員在點(diǎn)檢嘉惠球團脫硫高壓室時(shí),發(fā)現原電纜終端頭絕緣管下方?jīng)]有銅屏蔽印記,隨后對備用開(kāi)關(guān)柜電纜頭進(jìn)行剝離檢查,發(fā)現電纜頭三叉口應力搭接制作工藝存在嚴重缺陷,長(cháng)期運行會(huì )產(chǎn)生應力電壓,使電纜絕緣擊穿,導致供電系統短路故障。針對此問(wèn)題,該單位利用嘉惠球團生產(chǎn)系統檢修之際,組織技術(shù)人員對本批次十四個(gè)電纜終端頭全部進(jìn)行拆除,重新改造、制作,在制作過(guò)程中嚴格執行工藝技術(shù)規范,把握好手法和力度,屏蔽層處理標準規范,經(jīng)過(guò)十幾道工序精心制作,絕緣測試、耐壓試驗完全合格后安全加入系統運行,從而為電纜長(cháng)期安全可靠運行提供了有力質(zhì)量保證。(李海莉)