近日,為配合高爐煤氣生產(chǎn)合理調度,緩解管網(wǎng)煤氣壓力“吃緊”局面,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司煉鐵廠(chǎng)對3#高爐烘爐方案進(jìn)行了優(yōu)化完善,并創(chuàng )新采用熱風(fēng)爐“適度觸低工藝”燒爐操作,節約高爐煤氣百萬(wàn)立方米。
此次優(yōu)化烘爐送風(fēng)工藝,一改以往單爐送冷風(fēng)“勾兌”溫控為兩爐配合互動(dòng)送風(fēng),實(shí)現溫控烘爐的方式,避免了因冷風(fēng)“勾兌”所造成的能耗損失,進(jìn)而減少熱風(fēng)爐燃燒、節約燃料。除此,煉鐵廠(chǎng)還根據高爐烘爐曲線(xiàn)溫度需求,創(chuàng )新采用熱風(fēng)爐“適度觸低工藝”燃燒操作,即保證不低于硅磚工藝1000℃來(lái)保守燃燒蓄熱熱風(fēng)爐,使其送風(fēng)溫度基本符合烘爐需要即可,避免高溫蓄熱所造成的燃燒浪費。
根據測算,通過(guò)創(chuàng )新操作,本次3#高爐烘爐送風(fēng),熱風(fēng)爐燃燒量平均每小時(shí)僅需煤氣12000立方米,較以往高爐烘爐送風(fēng)煤氣燃燒量26000立方米/小時(shí)節約14000立方米/小時(shí)。高爐烘爐合計用時(shí)110小時(shí),總計節約高爐煤氣超過(guò)150萬(wàn)立方米。 (袁家驥)