近日,陜鋼集團龍鋼公司緊緊圍繞“高效冶煉”大課題,創(chuàng )新研發(fā)出一種燒結機混料筒“倒料技術(shù)”,一舉解決了燒結機混料筒反復粘料問(wèn)題,進(jìn)一步保障了生產(chǎn)系統穩定順行,預計年可創(chuàng )效200萬(wàn)元。
燒結混合料中配加適量的生石灰,可提高燒結礦的產(chǎn)量、質(zhì)量,從而降低工序能耗。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于生石灰屬于黏粘性物料,容易在混料筒物料進(jìn)口端落料點(diǎn)形成粘圈,待粘圈積累一定厚度后,將隨著(zhù)混料筒旋轉從物料進(jìn)口端撒落地面。清理時(shí),不僅耗費大量的人力、物力,而且燒結機每次必須停機3-5小時(shí),且10天左右又會(huì )出現相同現象,導致燒結機非計劃停機次數增加,制約整個(gè)生產(chǎn)系統高效順行。
為解決這一問(wèn)題,工藝、設備技術(shù)人員多次聯(lián)合探討,決定嘗試開(kāi)發(fā)一種燒結機混料筒新“倒料技術(shù)”。一方面通過(guò)制作100kg鋼球,采用電葫蘆懸掛在混料筒粘料一側,當混料筒粘料時(shí),依靠鋼球重力手動(dòng)進(jìn)行振打,以減輕混料筒粘料;一方面在混料筒易粘料處固定鑲嵌長(cháng)、寬800mm的皮帶,當混料筒在轉動(dòng)過(guò)程中,下落的物料直接落在皮帶上,以減少物料與混料筒接觸。此技術(shù)應用后,不僅混合筒粘料現象和制粒效果明顯好轉,大幅減輕了工人勞動(dòng)強度,而且降低了混料筒反復黏粘引發(fā)的安全風(fēng)險,進(jìn)一步確保了安全生產(chǎn)。(聶旭 楊梅)