高爐均壓系統為高爐穩定生產(chǎn)提供保障,其安全可靠性尤為重要。陜鋼集團漢鋼公司2#高爐均壓系統由于設計缺陷,前期僅有一套均壓系統運行,一旦發(fā)生故障無(wú)備用系統可用,經(jīng)過(guò)9年長(cháng)期使用,平均每年發(fā)生故障2起,造成高爐減風(fēng)甚至休風(fēng),無(wú)法正常生產(chǎn),且每次檢修需耗時(shí)4-8小時(shí),鐵水產(chǎn)量減少2000-3000噸。因此再增設一套均壓系統,使之互為備用,對高爐穩定運行有著(zhù)非常重要的意義,也是現在高爐設計的必然選擇。
同時(shí),由于2#高爐均壓系統所用煤氣為高壓煤氣(壓力在200Kpa以上),在高爐崩料時(shí),煤氣壓力可達500Kpa,而該煤氣管道建設時(shí)期采用薄壁螺旋管,經(jīng)過(guò)長(cháng)年運行,局部腐蝕嚴重,存在很大的安全隱患。
煉鐵廠(chǎng)經(jīng)過(guò)對該系統的改造方案進(jìn)行多次論證和充分準備,利用檢修時(shí)機,對2#高爐爐頂均壓系統實(shí)施改造,經(jīng)過(guò)30個(gè)小時(shí)的連續作業(yè),完成了均壓煤氣管道碰口、檢漏打壓及均壓系統各閥門(mén)的聯(lián)動(dòng)調試,并投入運行。
經(jīng)過(guò)實(shí)施改造,高爐爐頂均壓系統由單線(xiàn)作業(yè)轉變?yōu)殡p線(xiàn)功能,克服了因均壓系統故障而造成高爐休風(fēng)的問(wèn)題,穩定了高爐操作,效果顯著(zhù),每年約可創(chuàng )造經(jīng)濟效益100萬(wàn)元。(侯苗 李耀峰)