兩年前錨桿鋼軋制采用150方坯,粗軋軋制工藝孔型設置為無(wú)孔型軋制,2019年為進(jìn)一步提產(chǎn)降本,軋鋼廠(chǎng)在四條軋線(xiàn)實(shí)施了165方坯斷面改造,此次錨桿鋼軋制受方坯斷面改造影響,鋼坯加熱速度變慢,原錨桿鋼生產(chǎn)工藝加熱溫度及料型系統已不再適用,方坯斷面增大后軋制過(guò)程機架間張力和延伸率均發(fā)生變化,極易出現大頭大尾現象,導致尺寸難以控制、軋線(xiàn)不穩定,對產(chǎn)品的通條性也造成制約。
針對錨桿鋼軋制出現的系列問(wèn)題,軋鋼廠(chǎng)不等不靠、干部員工勠力同心,迅速成立技術(shù)攻關(guān)小組,開(kāi)展專(zhuān)項技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。為確保軋制順利、料型標準,公司黨委委員、副總工程師房金樂(lè )現場(chǎng)指導、全程跟蹤,軋鋼廠(chǎng)各管理人員履職盡責,不分白天黑夜堅守崗位、破解難題,先后3次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )討論研究,明確任務(wù)分工,集全員之智、匯全員之力,先后從成分設計、料型優(yōu)化、孔型系統設計、溫度參數調整等多方面入手,對各架次軋機壓下量及試軋過(guò)程工藝參數、電機負荷等參數進(jìn)行多次驗證,編制軋制工藝表,制定新的工藝控制標準,探索形成了全新的軋制方案,最終決定結合試軋階段工藝參數結果進(jìn)行轉型優(yōu)化,將原粗軋2到5架次無(wú)孔型軋制優(yōu)化為有孔型軋制,形成了箱—方—橢—橢—橢—圓的全新孔型系統,增強了軋制的穩定性,大幅度降低了調整工控制難度,成功解決了錨桿鋼軋制過(guò)程中孔型設計、軋制工藝設計、現場(chǎng)調整等技術(shù)難點(diǎn),實(shí)現了軋制過(guò)程電機負荷曲線(xiàn)平穩,堆拉關(guān)系穩定,工藝調整過(guò)程順利,產(chǎn)品大頭大尾現象也得到了優(yōu)化,1#飛剪切損也隨之降低,進(jìn)一步提升了軋線(xiàn)成材率,同時(shí)通過(guò)對加熱爐各段溫度進(jìn)行改進(jìn),不僅使軋件溫度低、粗軋力矩過(guò)大問(wèn)題得以解決,也保障了鋼材尺寸的穩定性。
“53個(gè)多小時(shí)的堅守不算啥,在看到鋼材成功軋制的那一刻一切都值得……”軋鋼廠(chǎng)日夜堅守崗位的一名技術(shù)人員向筆者這樣說(shuō)道。在此次錨桿鋼軋制、轉型優(yōu)化過(guò)程中,也涌現出了很多的感人事跡,軋鋼廠(chǎng)領(lǐng)導干部、技術(shù)人員日夜堅守現場(chǎng),全員一心攻難題、提指標,克服錨桿鋼軋制諸多影響因素,形成了團結一心干事業(yè)、奮勇?tīng)幭仍俪降臐夂穹諊?。(李奕?nbsp; 張云鳳)