技術(shù)改造是提高企業(yè)經(jīng)濟效益、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗和成本的重要手段。在陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng),一線(xiàn)職工們通過(guò)一系列的“小改造”催開(kāi)了效益之花,結下了累累碩果。
小改造解決大問(wèn)題
轉爐喂絲機的正常運行是保證轉爐鋼水成分的最后一道關(guān)口。由于2#、3#轉爐喂絲機進(jìn)線(xiàn)口均為一個(gè)進(jìn)口,碳線(xiàn)和鋁線(xiàn)摩擦進(jìn)入喂絲機,容易造成卡線(xiàn)影響生產(chǎn)。針對這一問(wèn)題,維修人員經(jīng)過(guò)研究在喂絲機進(jìn)線(xiàn)口安裝了一個(gè)皮帶導向滾筒,將進(jìn)線(xiàn)角度調整在60度范圍內,使碳線(xiàn)和鋁線(xiàn)自然搭在滾筒上,將原有的摩擦運動(dòng)改為轉動(dòng),通過(guò)減少摩擦來(lái)減少喂絲機的故障率。改造后,不僅避免了因喂絲機進(jìn)線(xiàn)口因卡線(xiàn)造成的廢品,還可節約更換備件費用5萬(wàn)余元。
小改造創(chuàng )造大效益
針對鋼包包蓋烤包器長(cháng)時(shí)間使用后出現位置偏移、支架變形、熱效能降低等問(wèn)題,該單位鋼包區域人員經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘察、討論研究,將烤包器進(jìn)行移位,并重新制作支架分火器,使烤包蓋過(guò)程火焰更加均勻,熱效率提高。重新設計后,可降低出鋼溫度5-10度,提高爐襯壽命,降低冶煉時(shí)間及鋼包運行過(guò)程的熱量擴散,年可節約60余萬(wàn)元。
小改造實(shí)現智能化
近期該單位除塵風(fēng)機經(jīng)常發(fā)生聯(lián)鎖保護跳閘的現象,經(jīng)技術(shù)人員檢查,是由于儀表監測裝置故障或信號傳輸過(guò)程中受到短暫干擾造成的。針對這一問(wèn)題,該單位相關(guān)技術(shù)人員決定增加電機溫度保護的選擇性,此舉有效避免了儀表監測裝置故障造成的保護誤動(dòng)作。另外,技術(shù)人員還對風(fēng)機的保護聯(lián)鎖程序進(jìn)行智能化修改,使保護聯(lián)鎖能避開(kāi)信號的瞬間變化和干擾,避免了儀表信號傳輸過(guò)程中受到干擾造成的風(fēng)機跳閘,實(shí)現風(fēng)機保護的智能化。經(jīng)使用效果良好。成功解決了風(fēng)機跳閘問(wèn)題,實(shí)現了除塵設備無(wú)故障運行,年可創(chuàng )效4萬(wàn)余元。(賈嬋霞)