不足2平方米的操作室,冬冷夏熱;24小時(shí)連續不斷地堆、取料,讓司機不敢有一絲懈怠。然而,往日不再。從今年12月份起,隨著(zhù)鞍鋼股份煉鐵總廠(chǎng)西區混勻料場(chǎng)的4臺堆取料機成功實(shí)現智能堆取、無(wú)人化操作,鞍鋼首套智能化堆取料機自主創(chuàng )新技術(shù)成功應用,開(kāi)啟了鞍鋼“智慧煉鐵”新時(shí)代。
鞍鋼工程發(fā)展工程技術(shù)公司電氣事業(yè)部緊扣時(shí)代脈搏,以打造“鋼鐵企業(yè)智能化綜合解決方案一流服務(wù)商”為理念,通過(guò)對前沿技術(shù)充分積累和方案論證,實(shí)現系統集成,為鞍鋼高質(zhì)量發(fā)展插上智能翅膀。這一理念與鞍鋼股份煉鐵總廠(chǎng)打造“智慧鐵廠(chǎng)”的理念不謀而合。今年年初,雙方?jīng)Q定以西區混勻料場(chǎng)堆取料機實(shí)現智能堆取、無(wú)人化操控為起點(diǎn),開(kāi)啟煉鐵總廠(chǎng)信息化、智能化的新征程。
目前,鋼鐵企業(yè)多數料場(chǎng)堆取料操作仍停留在司機在現場(chǎng)駕駛室手動(dòng)操作的狀態(tài),職工工作環(huán)境惡劣、勞動(dòng)強度大,工作效率低,物料信息更新延遲,無(wú)法實(shí)現精細化管理。西區混勻料場(chǎng)也是如此。為解決這一“痛點(diǎn)”,雙方結合現場(chǎng)實(shí)際工況特點(diǎn),形成一套符合實(shí)際的項目方案,以此實(shí)現料場(chǎng)無(wú)人化操作。無(wú)人化的基礎在于安全,核心是精準。他們充分考慮現場(chǎng)作業(yè)需求,不斷優(yōu)化系統工藝,通過(guò)增設安防系統,實(shí)時(shí)監控現場(chǎng)人員與設備狀態(tài),實(shí)現提前預警報警,確保無(wú)人化操作安全性;通過(guò)增設回轉、走行控制系統,檢測車(chē)體走行位置,確保無(wú)人化操作精準性;通過(guò)增設激光三維成像系統,獲取料堆表面數據,實(shí)現遠程監控調整,確保無(wú)人化操作可視化、智能化。
目前,該項目已經(jīng)成功投產(chǎn),實(shí)際使用效果良好,實(shí)現了無(wú)人化安全作業(yè),改善了現場(chǎng)職工的工作環(huán)境,工作效率大幅度提升,成功實(shí)現了堆取料作業(yè)配料的精準化、規范化和料型合理化,燒結礦質(zhì)量得到有效保障。